¿Por qué el vuelo 1121 de Air Moorea no pudo usar el ajuste de cabeceo para aterrizar de manera segura?

El 9 de agosto de 2007, un Air Moorea Twin Otter se estrelló contra el océano . Se determinó que la causa del accidente fue la pérdida de control de cabeceo después de que se rompiera el cable de un ascensor.

En mi mundo (Cessna 152), si se rompiera el control de un ascensor estaría muy triste, pero las lengüetas de ajuste de cabeceo probablemente me permitirían dejar el avión de manera segura en algún lugar .

Por lo que pude ver en base a mi investigación, el Twin Otter está equipado con una pestaña de ajuste de cabeceo (se requiere que las aeronaves las tengan, pero pueden venir en una variedad de formas). ¿Por qué el piloto no pudo usar el ajuste de cabeceo para descender de manera segura?

--EDITAR--

En mis listas de verificación, debo "establecer el ajuste para el despegue" en el arranque del motor. ¿Cuál es el punto de este paso si esa configuración de compensación no tiene la actitud adecuada para no caer del cielo?

--EDITAR #2--

En una pregunta de seguimiento altamente hipotética, ¿habría sido posible, con 400 pies de altitud, que el piloto descendiera con tanta fuerza que pudiera salir en una configuración invertida y volar el avión de manera segura de esa manera (el único cable que roto estaba el cable del ascensor hacia abajo)?

Algo que aún no se ha mencionado, hay un paso en mi lista de verificación posterior al aterrizaje para C152/C172 para restablecer el ajuste. Cuando uno está aterrizando, ejerce una contrapresión sobre el yugo en el ensanchamiento y el redondeo y algunos pueden recortar esa contrapresión. Si se pasa por alto este elemento de la lista de verificación, el ajuste "establecido para el despegue" eliminará este ajuste excesivo.

Respuestas (2)

Todas las citas en esta respuesta son de la traducción al inglés del informe del accidente de BEA .

El cable del ascensor se rompió a "una altura estimada entre trescientos y cuatrocientos pies", (p. 7) y transcurrieron once segundos entre ese momento y el punto de impacto. Si hubiera sucedido más alto, el piloto potencialmente habría tenido tiempo de averiguar qué sucedió y salir de la inmersión con compensación. Tomado por sorpresa y sin saber qué pasó, el piloto simplemente no tuvo tiempo de recuperarse.

Se habría demostrado que el Twin Otter es recuperable de una rotura del cable del elevador como parte de su certificación (p. 17):

El reglamento CAR 3, base de certificación para el DHC6, requiere una prueba de vuelo que demuestre la capacidad del avión para aterrizar usando solo el asiento del elevador en caso de falla del control longitudinal primario del avión.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre "se puede aterrizar usando solo trimado" y "puede ser recuperado por un piloto que es sorprendido por la emergencia". Las pruebas de vuelo realizadas durante la investigación mostraron (p. 63, énfasis mío):

A [la altura a la que se encontraba la aeronave incidente], sólo la actuación inmediata sobre el trim situado en el pedestal central permitiría recuperar la aeronave. La prueba también mostró que desde un vuelo nivelado, un piloto entrenado y preparado para este ejercicio tarda unos tres segundos en recuperar el avión.

Desafortunadamente, en este vuelo simplemente no hubo tiempo suficiente para descubrir el problema, averiguar qué salió mal y recuperarse (pág. 63):

La naturaleza altamente dinámica de los eventos posteriores a la falla debe enfatizarse aquí. Pasaron once segundos entre la exclamación del piloto y el impacto. Esto dejó poco tiempo para que el piloto analizara la situación y aplicara una solución que tuvo que improvisar. Además, el estrés asociado a la actitud del avión y la dificultad para estimar su altura, en las condiciones del día, en relación con la superficie del agua, ciertamente afectaron su capacidad de análisis. El piloto no estaba entrenado ni preparado, ni durante su entrenamiento ni durante la habilitación de tipo, como de hecho la mayoría de los pilotos no lo están, para reaccionar ante una pérdida de control de cabeceo. Sólo un acto reflejo le habría permitido recuperar el avión antes del impacto.


Para responder a las ediciones de la pregunta, tenga en cuenta que el avión no se recortó para "caerse del cielo". El piloto mencionó el elemento de la lista de comprobación de compensación antes del vuelo (p. 17), por lo que debería haberlo configurado en la configuración de despegue. Presumiblemente, esto requeriría una suave contrapresión para la rotación y el ascenso. El evento que inició el proceso de falla fue la retracción de los flaps (p. 39). Esto cambió la dinámica de vuelo y, por lo tanto, las cargas de control del ascensor. Las pruebas de vuelo descubrieron que esto creaba un "momento de caída" (p. 39):

Para contrarrestar este efecto y mantener el avión en su trayectoria inicial, fue necesario ejercer un esfuerzo de cabeceo considerable en el control del elevador.

Esto no es motivo de preocupación. El procedimiento consiste en mantener la presión sobre los controles y ajustar la compensación para aliviar la presión. Sin embargo, fue en este punto que el cable del elevador se rompió, por lo que el piloto fue interrumpido y no completó el proceso. Si el incidente hubiera ocurrido a mayor altura, el avión se habría recuperado del vuelco (p. 42):

Sin [S]tick, la retracción de los flaps condujo a un momento de cabeceo hacia abajo que variaba el trimado del avión entre 20° y 30°, el indicador de velocidad de ascenso se detenía a menos de 3000 ft/min y la velocidad alcanzaba los 140 kt en veinte segundos, luego el avión se recuperó por sí solo en vuelo nivelado en cinco segundos, la pérdida total de altura fue de setecientos pies[.]

A la última pregunta, no sería necesario volar invertido para la recuperación. No conozco las características de maniobra del DH-6, pero no estoy seguro de que se pueda completar con éxito un bucle exterior a partir de 300-400 AGL.

¡Gracias por la increíble respuesta! Edité la pregunta porque también tengo curiosidad acerca de por qué "establecemos un ajuste para el despegue" si esa configuración de ajuste no mantiene una subida de nivel.
@BrianWheeler: No lo sé con certeza, pero creo que el punto de despegue es evitar que la nariz se levante prematuramente. Y dado que no puede sentir su C/G en el suelo, tiene que estar un poco ajustado. Se supone que debe volver a recortar después del despegue cuando puede configurar el ajuste de acuerdo con el equilibrio real.
@BrianWheeler, de acuerdo con el episodio de la "investigación del accidente aéreo", vi que el piloto simplemente jaló las aletas que derribaron el avión y cuando tiró del yugo para nivelarlo, el cable se rompió
Respuesta editada. ¡A ver si eso responde a tu curiosidad!
@BrianWheeler tal vez sostendría una escalada, pero no si fallan los otros medios para el control de tono. En este caso, el ascensor alcanzó su máxima desviación de descenso, compensando con creces el trimado ascendente.

En mis listas de verificación, debo "establecer el ajuste para el despegue" en el arranque del motor. ¿Cuál es el punto de este paso si esa configuración de compensación no tiene la actitud adecuada para no caer del cielo?

Una de las principales causas de accidentes en el despegue y el aterrizaje es una entrada en pérdida seguida de un trompo. Un ala entra en pérdida cuando alcanza el ángulo crítico de ataque, lo que es mucho más fácil de hacer a las velocidades más bajas requeridas en el despegue y el aterrizaje. Si configura un ajuste de morro hacia arriba, deberá usar presión hacia adelante para mantener la aeronave a una velocidad segura, si luego quita las manos de los controles, podría encontrarse a velocidad de pérdida en cuestión de segundos.

Es mejor requerir un poco de contrapresión para ganar altitud, al menos de esa manera, si lo suelta, ganará, en lugar de perder velocidad. Una vez que haya establecido una velocidad de ascenso y una actitud de cabeceo estable, puede compensar para el ascenso.

He aquí un ejemplo de cómo esto puede salvarle la vida. Imagina que estás en tu Cessna 152, 300 pies sobre el nivel del mar en una escalada. De repente, tu asiento se enrolla completamente hacia atrás debido a una cerradura rota (me pasó en un 152). Es mucho más fácil presionar los controles hacia adelante en esa situación que presionar hacia atrás, y un poco de ajuste de la nariz hacia abajo cancelaría un poco el movimiento repentino hacia atrás de su C de G. Tener el morro hacia arriba en esa situación podría ponerlo en una situación irrecuperable.

Por lo tanto, el ajuste de despegue está diseñado para evitar que te caigas del cielo.

El propósito principal de la pestaña de ajuste en todos los aviones que he volado o de los que he oído hablar es minimizar la necesidad de proporcionar información de control. No hace nada más que colocar aerodinámicamente el elevador (u otra superficie de control) en la posición en la que debe estar para cualquier demanda de vuelo que exista actualmente. Puede "volar" un avión con pestañas de ajuste. Pero en realidad solo está usando las pestañas de ajuste para cambiar la posición de las superficies de control reales. La configuración de despegue en un avión pequeño suele ser una posición bastante neutral. Pero cambia con las condiciones en aviones más grandes.
Agregando a esta respuesta: "En mis listas de verificación, debo" configurar el ajuste para el despegue "en el arranque del motor. ¿Cuál es el punto de este paso si esa configuración de ajuste no tiene la actitud adecuada para no caerse del ¿cielo?" Una segunda buena razón para un ajuste mecánico adecuado en todo momento es que elimina la tensión de los cables/actuadores, lo que reducirá las posibilidades de rotura.