Como se descubrió durante la investigación de la NTSB sobre el accidente del vuelo 427 de USAir , el diseño de la servoválvula dentro de la unidad principal de control de potencia del timón (PCU) utilizada anteriormente en los aviones 737 de las series Original y Classic era vulnerable a causar inversiones del timón no comandadas si la corredera secundaria de la válvula se atascó en la carcasa de la válvula en una posición lo suficientemente alejada del punto muerto (el umbral preciso varía según la válvula y si la corredera secundaria se atascó en la posición de extensión o retracción).
La válvula se diseñó para que un atasco de la corredera secundaria a la carcasa de la válvula no causara una reversión:
( Fuente de la imagen , página 83 del informe/página 107 del archivo PDF)
Sin embargo, si el piloto aplicara una entrada de timón lo suficientemente rápida y abrupta, esto haría que la corredera principal de la válvula se desplazara más allá de la corredera secundaria, llevando fluido hidráulico en la dirección incorrecta y haciendo que el timón se moviera en la dirección opuesta a la comandada, todo el camino a su límite de purga:
( Fuente de la imagen , página 84/108)
Dados los posibles resultados catastróficos de un giro inesperado del timón (especialmente a velocidades aerodinámicas más bajas), ¿por qué no se probó la válvula para asegurarse de que, de hecho, reaccionaría ante un atasco de la manera en que fue diseñada para hacerlo? y, si es así, ¿por qué no se descubrió este modo de falla en las pruebas?
Después del accidente, la NTSB realizó pruebas exhaustivas en la PCU para determinar la causa de la falla. Además del vuelo 427 PCU probaron unidades nuevas, unidades que habían sido retiradas de otras aeronaves y las unidades de otros tres accidentes (SGR517, UAL585 y SLK185) así como uno seleccionado por Boeing que tenía tolerancias mínimas.
Sometieron las unidades a numerosas pruebas. No pudieron hacer que ninguno de ellos fallara bajo ninguna de las condiciones esperadas durante el vuelo. La única prueba en la que pudieron fallar involucró un diferencial de temperatura extremo al inyectar fluido hidráulico muy caliente repentinamente en una PCU muy fría. El informe establece que "el diferencial de temperatura extrema producido durante esta condición de prueba no se esperaría durante las operaciones de vuelo normales". ( Informe de la NTSB, página 79)
Todas las PCU aprobaron los procedimientos de prueba para la certificación incluso después de la prueba de falla. Boeing probó las temperaturas de la PCU y del fluido hidráulico en un 737 durante el vuelo y no coincidieron con las utilizadas para la prueba.
Por lo tanto, la PCU solo puede fallar en condiciones específicas poco realistas que no se esperarían durante el vuelo. No hubo evidencia de que esas condiciones de temperatura estuvieran presentes durante ninguno de los vuelos en los que se sospechó la falla de la PCU. No había ninguna razón para probar la pieza durante el diseño o la certificación en condiciones que no se esperaba que ocurrieran.
Peter Kämpf
tommcw