El motor J-2 utilizado en las etapas superiores de los lanzadores Saturn tiene un impulso específico en el vacío de 421 segundos. Esto es sustancialmente más bajo que el del RL10 más pequeño , 440-460 segundos según el modelo. El RL10 tiene una mayor relación de expansión de la boquilla: 47:1 hasta 280:1 según el modelo, en comparación con 27:1 para el J-2.
Mientras que los 5 motores J-2 estaban bastante abarrotados en la base de la segunda etapa del Saturno V , el único motor de la tercera etapa no lo está; una extensión de boquilla que duplique su diámetro de 2,1 m a 4,2 m aún permitiría un espacio libre razonable en comparación con el diámetro de etapa de 6,6 m. Esto aumentaría la relación de la boquilla a alrededor de 100:1, significativamente mejor que la relación de las versiones de 450 s del RL-10 y con una presión de cámara más alta.
La extensión de la boquilla y el alargamiento necesario de la interetapa agregarían masa (aproximadamente 5 toneladas, supongo), pero incluso con esa penalización, lograr un impulso específico de 450 segundos en la tercera etapa podría aumentar la carga útil translunar en alrededor de 2 toneladas.
No es particularmente sorprendente que este enfoque no se haya utilizado para Saturno/Apolo; desarrollar e implementar una variante del motor tendría un costo que podría gastarse mejor en otro lugar.
¿Recuerdas cuando se propuso el motor J-2X para los cohetes Ares I y V? Eso presentaba una relación de área de boquilla de 55:1. Esta relación era la misma que la de la propuesta original J-2X. Sin embargo, a diferencia del nuevo diseño que agregaría rendimiento a través de mejoras en el generador de gas y la cámara, el antiguo J-2X fue un estudio de simplificación.
El J-2X moderno y su relación de expansión de 55:1 podría lograr un Isp de vacío de 448 s o 451 s, aunque esto operaría a una presión de cámara superior a 1200 psi en lugar de los 763 psi originales.
Como mencionó, la disposición S-II agrupada de cinco motores no permitiría ningún aumento en las dimensiones de la boquilla. También tiene razón sobre la longitud entre etapas S-IVB, que limitaba el tamaño J-2. Pero también debemos recordar que existen variantes RL-10 con boquillas extensibles.
El RL-10B-2 :
El J-2X iba a ser esencialmente un J-2 estándar con un kit de extensión conectado a la salida de la boquilla original. En la posición replegada, el J-2X tendría la misma longitud que el J-2 y la relación de área efectiva seguiría siendo de 27,5:1. Al accionar la boquilla, se extendería (en un tiempo requerido de menos de dos segundos) y produciría una boquilla con una relación de área de 55:1. Este diámetro de boquilla aumentado podría pasar fácilmente a través de la etapa intermedia S-II/S-IVB. Los estudios requerían que el kit de extensión pesara menos de 204 kg (450 lb). Utilizando esta relación de expansión, el impulso específico de vacío del motor J-2 a una relación LOX:combustible de 5,5:1 aumentaría entre 10 y 11 segundos. Esto sería suficiente para una mejora de 3200 a 4200 libras en la carga útil de Saturno V (creo que esto fue para TLI), menos el peso del sistema.
Se propusieron tres métodos diferentes para extender la boquilla en vuelo. Un sistema involucraba una extensión de boquilla de una pieza que rodeaba el motor cuando se guardaba y bajaba con brazos hidráulicos cuando se desplegaba (al igual que el RL-10B-2). Esta propuesta se suspendió debido a su similitud con el motor XLR-129 en estudio (el motor del transbordador que perdió ante el SSME). Una propuesta similar habría roto la boquilla extendida en varios 'anillos' que se plegarían unos sobre otros. Sin embargo, la complejidad añadida del sistema hizo que se eliminara.
Más información aquí: http://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=16981.5;wap2
Eso dejó el diseño de Airmat. Esto implicaría una boquilla construida con una malla tejida fuerte que se inflaría en la forma de boquilla deseada tan pronto como se encendiera el motor. El escape del generador de gas se enrutaría a través de la boquilla de malla, y esto también enfriaría el material. Este gas solo podía ventilarse hacia el interior, lo que permitía el enfriamiento de la película. Este diseño no solo era simple en operación, sino que también era liviano. Por lo tanto, probablemente prometería la mayor ganancia de carga útil.
Este gráfico muestra el principio básico del diseño 'Airmat', completo con la ventilación de escape a través de la pared interior para el enfriamiento de la película:
Los tres conceptos que calificaron para el análisis final:
Espero que esto sea útil.
Alabama.
Mármol Orgánico
russell borogove
Alastair Haslam
Alastair Haslam
russell borogove
Alastair Haslam
UH oh
Alastair Haslam
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Alastair Haslam
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