Mirando este video bastante impresionante de la primera etapa del CRS-6 casi regresando a la barcaza, parece que si algo hubiera podido estabilizarlo un poco, habría estado bien. Los chorros de actitud son visibles disparando en el extremo superior del escenario a los 6 segundos del video. ¿El vuelco apunta a un problema con los controles de actitud, o simplemente una cuestión de refinarlos?
Si vuelve a ver el video, verá que el motor principal está girando, es decir, cambiando el ángulo al que apunta. Pasa por algunos barridos mientras intenta corregirse a sí mismo.
Hay un problema bien conocido en física, el problema del "péndulo invertido", donde un cuerpo puede mantenerse con su extremo superior vertical, simplemente controlando el movimiento de su extremo inferior. (Pruebe esto en casa equilibrando el mango de una escoba). Esto se hace aquí mediante desviaciones laterales del motor principal.
Además, están los propulsores de gas en la parte superior que pueden ayudar. (Sospecho que estos ayudan en los vientos cruzados, pero no estoy seguro).
Lo que parece estar mal aquí es el motor principal: su ángulo de puntería salió mal o no mantuvo el empuje correcto mientras estaba en ángulo, lo que provocó que el extremo inferior comenzara a corregir.
Respuesta corta: necesitan trabajar un poco más en el software y en la comprensión del comportamiento dinámico del sistema (posiblemente incluyendo el comportamiento no lineal en el motor del cohete). El cohete probablemente ya tiene todo lo que necesita para funcionar.
Si ignora el motor en el video y, en cambio, observa el cuerpo del F9, verá que pasa por más de un ciclo completo de oscilación (en sentido contrario a las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj), y esas oscilaciones parecen aumentar en amplitud. medida que se acerca al suelo.
Un movimiento como ese no es típico de un aterrizaje controlado.
Por lo tanto, en el improbable caso de que el F9 lograra evitar un vuelco, habría sido por pura suerte, porque la tendencia era perder el control, no recuperarlo.
Hasta que se publique más información sobre qué causó la pérdida de control, no es posible decir qué habría salvado este intento de aterrizaje en particular.
El problema informado es que las válvulas que controlan el Merlin 1D tenían cierta fricción interna (Stiction) que significaba que respondía lentamente a las solicitudes de la computadora. Se ordenó corregir de una manera, fue lento, por lo que se corrigió en exceso. La computadora ordenó una corrección para solucionarlo, fue lenta, corrigió en exceso al revés. Hasta que entró como ves.
russell borogove
kim titular
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Mármol Orgánico
david hamen
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russell borogove
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