Alta corriente de irrupción que causa grandes picos de voltaje

Tengo un puente H que impulsa un transformador de 1200 VA y 20 kHz. El H-Bridge está clasificado para 1000 W (24 V, 42 A). El circuito funciona muy bien cuando VBatt es de 14 V, pero los FET mueren cuando VBatt es de 24 V. Descubrí el motivo de esto: el condensador C9 provoca una gran corriente de entrada (alta dI/dt) que a su vez provoca un gran pico de tensión en la salida del H-Bridge. Los picos de voltaje cuando el circuito funciona a 14 V son de aproximadamente 38 V: los FET solo tienen una capacidad nominal de 40 V y ya los he cambiado a una parte de 60 V. Los picos a 24V son, por supuesto, dobles, ~70V. Esto está matando a mis FET.

Si C9 se quita o se carga de antemano, el circuito no experimenta picos de voltaje y soporta una carga de hasta 400 W (esa es la cantidad que he probado hasta ahora) con una eficiencia de > 90 %.

Mi pregunta es, ¿cómo lidiar con los picos de voltaje?

  1. La solución más simple parece ser agregar un termistor NTC en la sección de alto voltaje, ¿quizás en serie con C9?
  2. Utilice un limitador de corriente de entrada basado en FET que aumente lentamente la entrada de 24 V. Sin embargo, será necesario desconectar la carga en el capacitor, ya que de lo contrario necesitaré un FET masivo.
  3. Usa un auxiliar. circuito de control de temporización que, cuando se enciende por primera vez, carga C9 a través de una resistencia fija a través de un relé y luego, después de un tiempo, cambia el relé de manera que el puente de diodos se conecta directamente a C9.

¿Cuál es el mejor enfoque para este tipo de poder? El circuito es un amplificador de 24 V a 350 V CC que proporciona un riel de alto voltaje para que un inversor module en una forma de onda sinusoidal de 50 Hz 240 V.

ingrese la descripción de la imagen aquíEsquema más grande: http://imgur.com/tZ2CYvZ.jpg

Respuestas (3)

Lidiar con los picos de voltaje es más como curar los síntomas que curar las causas. La gran corriente de entrada parece ser su problema. Las inductancias parásitas y parásitas en su circuito almacenan energía debido a este pico de corriente de irrupción y después de apagar esta energía almacenada provoca los picos de voltaje. La corriente de irrupción se puede reducir mediante el uso de un mecanismo de arranque suave que aumenta lentamente el ciclo de trabajo en el arranque o mediante el control del modo de corriente.

El arranque suave se puede implementar fácilmente con la mayoría de los controladores PWM, pero el control en modo actual es mucho más confiable ya que siempre limita la corriente, no solo durante el arranque. También es más difícil de implementar ya que requiere un transformador de medida de corriente y un controlador PWM adecuado.

Con respecto al arranque suave con los controladores PWM... ¿estos controladores PWM utilizan inicialmente un ciclo de trabajo bajo y lo aumentan lentamente? ¿Funcionará bien el transformador con un ciclo de trabajo bajo y aumentará el voltaje a medida que aumente el ciclo de trabajo?
Sí, aumentar el ciclo de trabajo es la forma en que funciona el arranque suave. El transformador funcionará bien en ciclos de trabajo bajos.

Si desea sujetar un pico de voltaje temporal, puede usar un Zener de alto vataje de acción rápida. Estos se denominan "diodos TVS". En este caso, un TVS bidireccional con clasificación de separación de 27 V clasificado para 1,5 kW o 5 kW probablemente resolvería su problema. Estos se utilizan a menudo para prevenir daños por electricidad estática, por lo que están hechos para reaccionar rápidamente. Solo tenga en cuenta que el voltaje de separación es aproximadamente un 30-40% más bajo que el voltaje de "abrazadera máxima", y elija / califique sus piezas en consecuencia.

Además, una de las causas principales del zumbido durante la irrupción es el oscilador LC creado por la carga inductiva y los condensadores en paralelo. Si está utilizando condensadores de baja ESR de alta calidad, ¡esto en realidad sonará más! Esto es especialmente malo con los condensadores cerámicos. Si los picos ocurren solo durante el encendido, es posible que también desee ver los efectos de C6. De manera perversa, una forma de reducir la amplitud del timbre es agregar una pequeña resistencia en serie con el capacitor: 1 ohmio podría ser un buen estadio.

Consulte la sección EDITAR a continuación para ver lo que ahora creo que está sucediendo

Tal vez considere un diodo zener en serie con un diodo normal para devolver el exceso de energía al riel positivo de 24 voltios. Esto sería necesario para ambas mitades del puente. No estoy seguro de si los zeners de 5 vatios serán "suficientemente hombre" porque no se indica el ancho del pulso. Los anchos de pulso más largos del transitorio rebelde significan más potencia disipada en el zener.

La resistencia y el relé son una buena idea, pero podría preocuparme que las cargas más pesadas causen el mismo problema. Un amortiguador RC junto con el zener también podría ser una buena idea.

Si tiene una herramienta de simulación que pueda demostrar adecuadamente el problema, consideraría usarla para probar ideas.

¿También está seguro de que no es un problema de saturación del núcleo al iniciar? Esto puede ser bastante común. ¿Quizás un poco de C9 y saturación?

EDITADO de aquí en adelante: -

Si está viendo grandes picos en los MOSFET, creo que eso no es un problema asociado con la corriente de carga: los diodos incorporados del MOSFET deberían "desviar" el voltaje excesivo de regreso al riel de alimentación V B A T T . ¿Por qué no están haciendo esto? "¿Están los picos realmente ahí?" es mi primera pregunta. Los osciloscopios son conocidos por detectar picos al medir SMPSU: la conexión a tierra del osciloscopio debe estar muy cerca del punto de medición o las grandes corrientes en el circuito local pueden inducir voltajes "falsos" en la combinación de sonda/cable de tierra.

Si los picos están realmente presentes, entonces los diodos parásitos del MOSFET deberían atraparlos. Obviamente, debe verificar que los diodos parásitos puedan manejar esta corriente. También debe asegurarse de que exista un desacoplamiento de suministro realmente bueno justo en los puntos donde V B A T T cumple con las fuentes FET. Lo mismo ocurre con los nodos GND cercanos a los otros FET. Sin un buen desacoplamiento en estos puntos, la inductancia de rastreo puede permitir que estos picos sean lo suficientemente altos como para destruir los MOSFET. No creo que pueda confiar en los límites de 4700uF que se muestran en el circuito. Es probable que estos tengan una inductancia parásita significativa debido a su tamaño físico.

Aquí hay una imagen que dibujé en caso de que no estuviera claro. En la parte inferior de la imagen está lo que creo que es la causa más probable: -

ingrese la descripción de la imagen aquí

Cuando el circuito de conmutación funciona normalmente, esperaría que la corriente del inductor primario tuviera un valor promedio de cero amperios, es decir, podría subir hasta 10 A y bajar hasta -10 A PERO, en el arranque, este nunca es el caso: la corriente tiene que comenzar en cero amperios y durante los primeros ciclos podría ser la corriente más grande que jamás encontrará el MOSFET. Esto, si no se tiene en cuenta correctamente, hará que el núcleo se sature. Tener una gran carga en el encendido no empeora la saturación, pero aumentará la corriente excesiva que ven los MOSFET.

¿Qué sucede cuando el núcleo se satura? Bueno, antes de la saturación, la corriente podría aumentar a (digamos) 1 amperio por microsegundo. Durante ya través de la saturación, esta "velocidad" puede duplicarse o triplicarse y es esta corriente excesiva máxima la que creo que está matando a los MOSFET.

Se puede evitar que el núcleo se sature agregando un pequeño espacio de aire; esto podría significar más vueltas para devolver la inductancia primaria al objetivo de diseño PERO, el efecto neto (incluso después de agregar esas vueltas) es la fuerza magnetomotriz (amperios -giros) será más pequeño. Recuerde inducatcne se eleva como vueltas al cuadrado; MMF aumenta proporcionalmente a las vueltas.

Otro método es hacer funcionar el oscilador a una velocidad más alta durante el arranque; esto acorta el tiempo de "carga" de la inductancia primaria y la corriente se puede "hacer" para que no alcance la saturación; esto solo es necesario durante unos pocos milisegundos, pero Vale la pena considerarlo como una alternativa al rediseño del núcleo/giros.

¿Puede explicar qué quiere decir con 'Diodo en serie'? Podré dar más detalles sobre el ancho de pulso el lunes. ¿Podría explicar cómo se relaciona el ancho de pulso con el tamaño de Zener? Además, ¿cómo puedo comprobar si se trata de un problema de saturación del núcleo?
No en la PC en este momento, así que lo haré más tarde, amigo, pero si lo olvido, solo deje otro comentario para recordármelo. Tengo que mirar el circuito en la pantalla grande, etc.
¡Gracias por esa respuesta tan completa! Me tomará un par de lecturas para finalmente obtenerlo, pero aquí hay una pequeña pregunta: si los picos desaparecen después de quitar la tapa (o cuando está completamente cargada), ¿significa que esto se debe a la corriente de entrada de la tapa? ¿O el núcleo SOLO se saturará cuando algo en el secundario exija una corriente alta? Sin el capuchón, la forma de onda es bastante suave, sin picos.
C9 generará picos de corriente masivos y delgados debido a que los rectificadores solo suministran corriente cuando conducen y esto solo sucede en la parte superior de cada medio ciclo. Creo que esto podría estar alterando tu o-scopio. Los núcleos se saturarán con o sin carga. ¡Sé que no es intuitivo, pero es cierto y en realidad es peor sin carga (probablemente una pregunta por derecho propio)! Mi respuesta es mi intuición: tal vez pueda revelar los detalles del transformador y el devanado primario: la saturación (si existe) puede ser un simple ejercicio en papel.
Aquí están las especificaciones del transformador: dl.dropboxusercontent.com/u/76983650/…
¿Tiene especificaciones para el material del núcleo?
Le he preguntado al fabricante. Se actualizará cuando reciba una respuesta.
@Andyaka Usted escribe que "los diodos incorporados de MOSFET deberían" desviar "un voltaje excesivo". Esto solo es cierto para el voltaje causado por la energía almacenada en el transformador. La corriente para desviar el exceso de voltaje del transformador fluye en un tramo diferente del puente completo que la corriente directa. Entonces, la energía que se almacena a lo largo de los conductores de las patas del puente aún provoca picos de voltaje. En funcionamiento normal, estos son más bajos que en arranque o sobrecorriente, ya que la energía almacenada es menor. Pero todo lo que tú y yo dijimos es solo una suposición. Saad debería mostrarnos algunas formas de onda y el diseño.
@Saad - Aquí hay algunos cálculos. En 25us calculo que el cambio de corriente en el primario (sin carga) es de unos 9,1 amperios. Normalmente, aumentará entre +4,5 A y -4,5 A. Pero al arrancar alcanzará un máximo de +9A. Dada la dimensión del núcleo, creo que la fuerza del campo magnético, H es de aproximadamente 157 amperios-vueltas por metro. Es un material de muy alta permeabilidad que creo que estás usando. Mis cálculos sugieren m R es de aproximadamente 5000 y si se trata de una ferrita como ferroxcube E6, se saturará en un campo H de 25 At/mo superior. Esto no es bueno para el núcleo.