STS: ¿Cuánto empuje produjo el volcado nominal post-MECO LOX?

Continuando con algunas preguntas formuladas en los comentarios a la respuesta a esta pregunta: con los motores alimentados a presión, ¿se genera algún empuje medible al ventilar el presurizante de la campana del motor después del apagado?

Después de la desconexión del motor principal (MECO), había ~3500 lbm de LOX atrapadas en las tuberías del sistema de propulsión principal (MPS) y los motores principales del transbordador espacial (SSME). Este accesorio se arrojó a través de las campanas del motor poco después de MECO en un "descarga LOX" presurizado con helio. ¿Cuánto empuje proporcionó?

Respuestas (1)

Consulte este diagrama esquemático (modificado) de la Lista de verificación de bolsillo de ascenso de la tripulación para esta discusión.

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El azul muestra las partes de la tubería que todavía están llenas de LOX después de MECO. El verde es la línea de presurización de helio.

Dos minutos después de MECO, las computadoras a bordo inician el vaciado abriendo la válvula de presurización del colector LO2 (1), las preválvulas LO2 (2) y enviando un comando de DESCARGA LOX a los controladores SSME (SSMEC), que responden abriendo sus válvulas oxidadoras principales. (MOV)(3). (Las unidades de potencia auxiliar (APU) alimentadas con hidracina del Orbiter aún deben estar funcionando para realizar una descarga nominal, ya que los MOV requieren energía hidráulica para funcionar. Esta es una razón importante para realizar la descarga poco después de MECO para que las APU puedan apagarse). lo antes posible).

Los perfiles posteriores de caudal y empuje se veían así:

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(Tenga en cuenta que estos gráficos muestran números totales , divida por 3 para números por SSME).

Las válvulas permanecen abiertas durante dos minutos, luego las computadoras a bordo terminan el vaciado cerrando la válvula de represión del múltiple LO2 y enviando un comando de SECUENCIA DE TERMINO a los SSMEC, que responden cerrando los MOV.

Otras referencias

1988 STS Press Reference Manual: Secuencia de flujo de helio, oxidante y combustible

Notas personales

Eso da como resultado, por motor, un pico de alrededor de ~3 kN, sostenido de 1 kN. ¿Impulso específico en algún lugar alrededor de 50-60 segundos si no he estropeado demasiado mis unidades?
De acuerdo, eso está en el estadio de béisbol.
Y con un estadio de béisbol de 80 t de orbitador + carga útil, redondeando el empuje total como 100 de 3 kN sostenidos (el pico inicial y la caída final se cancelan entre sí), obtenemos una delta-V de 3,75 m/s.
En los primeros días, cuando se realizó una quema de aumento de apogeo de OMS-1, este volcado sucedió al mismo tiempo que la quema. Las misiones posteriores de "inserción directa" omitieron OMS-1 y simplemente hicieron el volcado por sí mismas.