Una pregunta reciente pregunta por qué el módulo lunar Apolo no se devolvía de forma rutinaria al regresar de la Luna, por lo que podría usarse como un bote salvavidas estilo Apolo 13. Las respuestas afirman correctamente que después del ascenso desde la Luna, el LM está esencialmente agotado de suministros y, por lo tanto, no sería útil. Sin embargo, también hay una implicación (particularmente en los comentarios) de que no había suficiente combustible para recuperar la masa añadida de la etapa de ascenso del LM.
Sospecho que algunas misiones en realidad tenían suficiente combustible (o al menos tenían la capacidad de agregar suficiente combustible) para recuperar su etapa de ascenso. Recuerde, el módulo de servicio fue diseñado para una misión de "modo directo", sin un módulo lunar. El CSM debía aterrizar en la Luna sobre una etapa de descenso; el CSM luego despegaría de la Luna y regresaría a la Tierra. Cuando el modo se cambió a encuentro en órbita lunar, el SM tenía un exceso de capacidad delta-v, particularmente para Apolo 10-14. Este exceso de capacidad se aprovechó durante el Apolo 15-17 para agregar la bahía de experimentos del módulo de servicio, un rover lunar, suministros para más días y más EVA, y se trajeron más rocas lunares.
¿Algunas de las misiones Apolo tenían suficiente combustible para recuperar la etapa de ascenso?
Veamos A11 por simplicidad. Algunos puntos clave de Apollo by the Numbers , p 307 , redondeados un poco:
El informe de la misión, p. 99 , da los valores generales de los propulsores, redondeando nuevamente:
Esto indica un margen de seguridad muy generoso para el momento en que llega a la última quema: el Apolo 11 trajo casi tanto propulsor sin usar (5060 lbs) como el que habría tomado el módulo lunar (5460 lbs). De hecho, si hubiera podido ventilar o quemar algunos de los consumibles no utilizados del LM (400 lb de propulsor de ascenso, 300 lb de RCS y 50 lb de agua), la masa del LM habría sido menor que la masa de los propulsores no utilizados que A11 traído de vuelta a la Tierra.
No he realizado los cálculos exactos (no estoy seguro de no cometer un error estúpido en alguna parte...), pero sobre la base de estas cifras, creo que estaría seguro al decir que si realmente hubiera utilizado el propulsor del módulo de servicio excedente en lugar de en lugar de tener un par de toneladas de lastre, habrías tenido suficiente delta-V para traer todo de regreso a la Tierra.
Por supuesto, esto aún plantea la pregunta de por qué realmente haría esto: estaría sacrificando muchos de sus márgenes de seguridad para obtener un poco de espacio adicional durante dos días, y el LM aún tendría que desecharse a la llegada. .
También estaría introduciendo un modo de falla nuevo y complicado en ese último paso: en el plan de misión normal, si intentara desacoplar el LM en órbita lunar y descubriera que estaba atascado, podría permanecer inactivo en órbita por un tiempo. , tome una siesta y un sándwich, y deje que los ingenieros en el terreno encuentren una solución.
Pero en el plan Bring-It-Home, estaría en una ventana de tiempo mucho más estrecha, ya que en el momento en que intentara deshacerse del LM estaría bloqueado en una trayectoria de reingreso, lo que significa que habría mucho menos espacio para resolver cualquier problema. Probablemente funcionaría bien, pero ¿por qué introducir el riesgo adicional?
russell borogove
GDD
CuteKItty_pleaseStopBArking
Andrés
SF.