Desafortunadamente, esta publicación requiere un poco de información si va a ser útil para alguien (incluyéndome a mí).
He estado tratando de construir un convertidor de potencia de voltaje relativamente alto para parte de mi proyecto de graduación, y parece que no puedo hacer que la realidad coincida con la teoría. Tengo un suministro de 12 V y necesito aumentarlo a 200 V para poder manejar algunos dispositivos MEMS accionados electrostáticamente. He intentado, en la medida de lo posible, hacer que la topología cumpla con el estándar de seguridad eléctrica relevante (IEC60601-1 es el estándar específico, pero los conceptos son esencialmente los mismos que en IEC60950).
A partir del estándar de seguridad, determiné que necesito aislar el circuito de alto voltaje del circuito de bajo voltaje (alimentar una computadora y otros dispositivos electrónicos simples de BT). La aplicación requiere un riel de alto voltaje (que ejecuta algunos amplificadores operacionales HV) y rieles bipolares de bajo voltaje (para amplificadores operacionales de bajo voltaje).
Requisitos de energía conservadora:
Entonces, un máximo conservador de 8W de consumo total, lo que creo que no es demasiado difícil de lograr.
He diseñado el circuito alrededor del controlador de conmutación LT3748, que está diseñado para funcionar en un convertidor flyback. Utiliza la detección del lado primario durante el período de retorno para muestrear el voltaje de salida del lado primario y regula ese voltaje, sin necesidad de puentear el aislamiento magnético del transformador. Esto es útil para la seguridad porque cuantos menos componentes superen la barrera de aislamiento, mejor. Este es el circuito flyback básico.
Y he modificado este circuito para que tenga 3 devanados de salida separados. Uno para alta tensión y dos para baja tensión. Debido a que no pude encontrar un transformador adecuado listo para usar, terminé enrollando mi propio transformador en un núcleo toroidal. He leído que, por lo general, los núcleos del transformador del convertidor flyback están separados, pero toda mi investigación teórica me ha llevado a creer que solo mejora la estabilidad de la temperatura y la linealidad (guarde ese argumento para otro momento :)).
Diseño de transformadores
He medido las inductancias de los devanados individuales en un analizador de impedancia y son lo que deberían ser. Espero que este circuito funcione a 100 kHz cuando esté completamente cargado con un ciclo de trabajo de alrededor del 50%. He diseñado apropiadamente componentes de alto voltaje de ruptura para el FET y el diodo de salida.
El problema Al menos el problema aparente: este circuito se comporta como se esperaba cuando solo se instalan los devanados de bajo voltaje. Cuando se agrega el devanado de alto voltaje, las cosas se ponen divertidas. El comportamiento esperado para un flyback es tal que, cuando el FET primario se enciende, se supone que el voltaje en el lado alto del diodo se disparará rápidamente a un voltaje negativo grande (-Vin*relación de vueltas). Luego, cuando el FET se apaga, se supone que el voltaje en el lado bajo del primario se disparará hasta el voltaje de retorno muy rápidamente (Vin+Vout/relación de vueltas).
En realidad, recibo retrasos de ~250 ns entre la acción del interruptor y los cambios de voltaje esperados. El circuito produce un gran voltaje positivo, pero sobrerregula en gran medida, y básicamente cada ciclo está limitado por el voltaje de disparo actual en el lado bajo del FET. Entonces, está cambiando y generando voltaje, así que creo que todo está cableado correctamente, simplemente no se está comportando debido a los parásitos. Tengo la sospecha de que hay una capacitancia excesiva en el secundario de alto voltaje que se refleja en el primario de manera diferente durante las diferentes fases del ciclo. Además, se supone que este circuito detecta el final del ciclo de corriente secundario al esperar que el voltaje de retorno caiga por debajo de Vin, lo que indica que es hora de volver a encender el primario,
Podría comenzar a publicar las trazas del osciloscopio, pero tal vez las guarde para las preguntas que, con suerte, surjan.
La primera pregunta Sospecho que mi problema aquí es demasiada capacitancia y posiblemente alguna exacerbación por la alta relación de vueltas del transformador. Ni siquiera puedo probar los terminales secundarios sin alterar el comportamiento del circuito, por lo que creo que es muy sensible a la capacitancia en el secundario. ¿Qué parásitos pueden causar cambios lentos de voltaje y retrasos en el comportamiento en este tipo de circuito? Espero que el circuito funcione a 100 kHz con un 50 % de servicio, pero el núcleo de ferrita solo es permeable hasta 2 MHz. Y una vez que enrolla los devanados, la capacitancia parásita hace que el transformador sea autorresonante a alguna frecuencia por debajo de 2MHz. Para que este circuito funcione, ¿cuánta capacitancia supone que puede tolerar entre los devanados?
La segunda pregunta Si tuviera que encontrar una solución provisional para esto que fuera demostrablemente segura, ¿cómo podría hacerlo? Personalmente, me siento impulsado a comprender el problema, pero prácticamente también necesito una solución alternativa lo antes posible.
¡Apreciaría enormemente cualquier consejo que la comunidad pueda ofrecer!
OK, aquí está mi opinión solo para verificar dos veces las cosas: -
Todo parece estar bien porque el deber puede reducirse un poco para adaptarse a los poderes inferiores. Si 8 vatios es la potencia máxima, entonces solo necesita transferir 8 uJ por ciclo y esto significa una corriente máxima de 3,7 amperios y, por lo tanto, un deber de alrededor del 36%.
Pero, con un núcleo sin intersticio, ¿qué es el campo H? El campo H es amperios vueltas por metro donde la parte "por metro" es la circunferencia media del núcleo (90 mm o más o menos en la hoja de datos). El nivel de campo H que libera 8 vatios es 3,7 amperios x 2 vueltas dividido por 0,09 metros = 82 At/m.
La permeabilidad relativa del núcleo (N87) es 2200, así que multiplique esto por 82 y la permeabilidad del espacio libre ( ) significa una densidad de flujo de 0.227 teslas y esto está bien en mi libro, pero no hay mucho espacio libre antes de la saturación. Estará fuertemente saturado en un ciclo de trabajo del 50%.
Pero, su carga debe consumir esos 8 vatios o el núcleo, lo que se conoce como, caminará hacia la saturación. En otras palabras, si está utilizando un ciclo de trabajo fijo, debe disipar esa energía en su carga.
Si su carga no disipa la energía, el voltaje de salida continuará aumentando hasta que se consuma esa energía, pero lo más probable es que alcance la saturación del núcleo antes de ese punto: -
El circuito produce un gran voltaje positivo, pero sobrerregula en gran medida, y básicamente cada ciclo está limitado por el voltaje de disparo actual en el lado bajo del FET.
Me parece que necesitas controlar mejor el ciclo de trabajo. Tal vez el chip que propusiste no está funcionando como pensabas. Intente agregar una carga por si acaso.
También observo que no está implementando un circuito de captura de retorno según la figura 18 en la hoja de datos: -
Dada la aplicación y la cantidad de flujo de fuga en un transformador elevador alto, debe usar uno. El diseño anterior es de 5 vatios y no un millón de millas diferente de su aplicación. Justifique no usar un circuito de captura de retorno para evitar daños al MOSFET.
También cabe destacar que la inductancia primaria en el diseño anterior (también para un suministro de 12 voltios) es de 100 uH y aquí podría haber otro problema; el LT3748 se basa en la regulación del voltaje de salida mediante el uso de back-enf durante el retorno y parece depender de una cierta cantidad de inductancia de fuga para un funcionamiento correcto. No soy un experto en esta familia de chips, por lo que recomendaría seguir leyendo para ver si su inductancia principal es adecuada a 100 kHz. Podría ser necesario enrollar más inductancia primaria y operar en un ciclo de trabajo más alto.
Aquí hay un enlace a un sitio web que lo lleva a través de un ejemplo de diseño de un núcleo de ferrita y consideraciones para la separación. Y aquí hay otra parte de ese sitio que analiza la operación flyback y más adelante analiza el uso del núcleo de ferrita mencionado anteriormente.
mike65535
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