Mi aplicación tiene un dispositivo pequeño, que consume alrededor de un vatio y se alimenta a través de una pequeña dinamo, respaldada por una batería:
La dinamo genera 33 voltios a máxima velocidad, cerca del voltaje de entrada máximo de L6902, y puedo extraer hasta 800 mA de ella.
Un pequeño micro está dedicado a observar los niveles de carga y comandar el convertidor DC-DC. La MCU modifica el limitador de corriente de salida del L6902, con la idea de que a bajas velocidades se debe recolectar menos energía: la MCU mantiene la corriente del generador más o menos constante en todo el rango de velocidad.
El problema es que no puedo generar electricidad a bajas velocidades de rotación, donde la dinamo suministraría < 8V, por debajo del voltaje mínimo de entrada del L6902. El análisis sugiere que el motor principal puede, de hecho, pasar un tiempo significativo a esas velocidades más bajas, donde la dínamo girará libremente y la electrónica solo funcionará con la batería.
Estoy pensando en formas de cosechar al menos una pequeña cantidad de energía a esas velocidades más bajas. Una forma sería reemplazar el convertidor reductor actual por uno SEPIC. Sin embargo, por lo que he leído, estos son notoriamente difíciles de hacer bien en términos de diseño de PCB y, por lo general, ocupan muchos componentes y área de placa. Además de eso, un convertidor SEPIC con un rango de voltaje tan amplio (digamos 2-36 voltios) es probablemente muy difícil de manejar.
Por otro lado, si introduzco una conversión de aumento antes del regulador de reducción, se pueden tomar muchos atajos: ¡como no usar un chip dedicado en absoluto!
Puedo conectar fácilmente una salida PWM de la MCU para comandar un MOSFET para un convertidor de impulso crudo. Cuando simulo el siguiente esquema, veo que puedo aumentar de 3 V a 10 V con una salida de 400 mA; hay algo de ondulación en la salida de 10 V, pero al L6902 no debería importarle.
simular este circuito : esquema creado con CircuitLab
La MCU observará el voltaje de la dínamo y ajustará el ciclo de trabajo para intentar mantener la salida en solo aproximadamente 10 voltios.
Soy nuevo en el diseño de convertidores CC-CC, por lo que estoy reflexionando sobre la viabilidad de esta idea, ya que puede haber advertencias que desconozco. Puntos particulares sobre los que me pregunto:
Al final, la pregunta se reduce a: ¿realmente debo tener miedo de SEPIC o no? Puedo cambiar la dinamo por una de menor voltaje y usar un SEPIC IC; nada en este diseño está escrito en piedra.
Implementé las propuestas aquí y creo que ahora puedo responder con confianza mi propia pregunta :)
Hacer un regulador de impulso crudo usted mismo no es magia negra, en realidad es mucho más fácil de lo que pensé al principio. Uso un NMOS con una capacitancia de puerta algo baja (AP2310GN) y lo conduzco directamente desde un pin PIC PWM. El inductor es de 33 µH / 0,15 Ω. Mi frecuencia de conmutación es de 100 kHz y el ciclo de trabajo se puede ajustar en incrementos del 5 %; Seleccioné el 55 % como mi límite de ciclo de trabajo máximo después de algunas pruebas, ya que resultó ser suficiente en circunstancias normales. Mi aumento es muy tosco, ya que apunta a una salida de 11 V ± 1 V (¡eso es mucha ondulación!). Lo que no sabía inicialmente es que incluso para esta salida cruda se necesita un ciclo de retroalimentación ajustado. Muestro continuamente el voltaje de entrada y salida y ajusto el ciclo de trabajo. Esta es en realidad la parte más problemática, ya que mi PIC también está haciendo otras cosas (principalmente atendiendo consultas de una MCU maestra). El circuito de retroalimentación funciona a alrededor de 3 kHz, pero debido a "otras cosas", a veces puede fallar al ajustar el ciclo de trabajo lo suficientemente rápido como para permanecer dentro de la banda deseada. Es especialmente problemático si su ciclo de trabajo es alto y hay un transitorio de voltaje positivo en la entrada (que puede ocurrir por varias razones). En ese escenario, el voltaje de salida puede saltar muy por encima del límite superior de 12 V y, de hecho, exceder la entrada de "máximo absoluto" de 40 V en el convertidor CC-CC. En mi caso, freí el L6902 aguas abajo dos veces, y después de esos incidentes agregué algo de protección (un condensador de almacenamiento mucho más grande en la salida de refuerzo para limitar la velocidad de giro y un diodo TVS). Es especialmente problemático si su ciclo de trabajo es alto y hay un transitorio de voltaje positivo en la entrada (que puede ocurrir por varias razones). En ese escenario, el voltaje de salida puede saltar muy por encima del límite superior de 12 V y, de hecho, exceder la entrada de "máximo absoluto" de 40 V en el convertidor CC-CC. En mi caso, freí el L6902 aguas abajo dos veces, y después de esos incidentes agregué algo de protección (un condensador de almacenamiento mucho más grande en la salida de refuerzo para limitar la velocidad de giro y un diodo TVS). Es especialmente problemático si su ciclo de trabajo es alto y hay un transitorio de voltaje positivo en la entrada (que puede ocurrir por varias razones). En ese escenario, el voltaje de salida puede saltar muy por encima del límite superior de 12 V y, de hecho, exceder la entrada de "máximo absoluto" de 40 V en el convertidor CC-CC. En mi caso, freí el L6902 aguas abajo dos veces, y después de esos incidentes agregué algo de protección (un condensador de almacenamiento mucho más grande en la salida de refuerzo para limitar la velocidad de giro y un diodo TVS).
Dado que el L6902 es un chip muy útil, pero algo misterioso, escribiré mis hallazgos aquí, para ayudar a cualquier otro ingeniero que pueda reflexionar sobre su escasa hoja de datos. Estaba particularmente preocupado por lo que sucede si Vin es inferior a 8 V: ¿es malo para el chip? ¿Intenta generar algo? Descubrí que
¿Funciona toda la configuración (intensificación, seguida de reducción)? Sí. ¿Vale la pena? Algo: puedo generar pequeñas cantidades de energía incluso en Vin = 2V. El enfoque sugerido en los comentarios de solo un paso hacia abajo con una capacidad de ciclo de trabajo del 100% también está bien, pero requeriría un engranaje diferente del generador, lo que en mi escenario es imposible... PERO, si alguien está trabajando en el mismo problema, es posible que deseen explorar este enfoque. Encontré el regulador reductor LTC3637, que parece un buen chip para ese propósito.
Tony Estuardo EE75
Anrieff
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Anrieff
keith
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keith
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