Estoy tratando de construir un SMPS de 4 vatios con salida de 5v. El diseño usa conmutación BJT en modo cuasi-resonante. Aunque pude obtener la salida de 5V, observo un timbre en la salida que aumenta el Vpp. Soy bastante nuevo en el diseño de SMPS y no pude entender qué está causando este timbre. Todo lo que pude sentir es que este timbre es causado por la inductancia de fuga del devanado secundario y la capacitancia del diodo rectificador. Por favor, corríjame si estoy equivocado.
La forma de onda azul se encuentra entre las clavijas del devanado secundario del transformador y la amarilla se encuentra entre las clavijas del capacitor de salida.
También probé con un ancho de banda de 20 MHz, nada cambió mucho.
El timbre se observa cada vez que se enciende el BJT (eso es lo que entiendo por la forma de onda, disculpas si me equivoco). Este timbre está aumentando el Vpp y quiero reducirlo. Intenté ajustar el amortiguador RC del lado de CA en el devanado primario, pero no sirvió de nada.
Luego, traté de agregar un amortiguador RC a través del diodo rectificador pensando que esto podría deberse a la fuga secundaria y la capacitancia del rectificador, pero no observé ningún cambio. Quiero entender qué causa este tipo de timbre en la salida.
Por favor, ayúdame a entender las resonancias detrás de este timbre.
Algo más de información:
Operación; DCM BJT: NXP PHD13003C Diodo rectificador de salida: 1N5819 Tapa a granel: Baja esr, rubycon 470uF/10V
Gracias a todos por sus respuestas, Aquí está el diseño.
Enlaces a los componentes que utilicé, Volumen de salida: Rubycon 470/10V Diodo: 1N5819
Se agregó una tapa de cerámica y se incrementó la capacitancia de salida. Ahora, no veo ningún sonido de alta frecuencia, los picos también se han reducido a 50 mV. Gracias por enseñarme sobre condensadores cerámicos.
No proporcionó el esquema más importante, por lo que primero tenemos que adivinar su circuito y luego adivinar la causa.
Ah, entonces es un diseño flyback, y la entrada es de alimentación de línea.
Las cosas parecen razonables en general, aunque hay algunos problemas:
Entonces también puede regular justo por encima de lo que U3 necesita para mantener su salida regulada. Con una entrada de 5 V y una salida de 3,3 V, la eficiencia se reduce al 66 % gracias solo a U3. Debería poder obtener el 80% de extremo a extremo con algo de cuidado. Por debajo del 70% es bastante malo.
Mi truco habitual para los convertidores flyback de baja potencia es colocar un transistor PNP alrededor de un LDO para detectar cuándo la entrada LDO está un BE por encima de su salida. Hay un montón de LDO que pueden hacer unos pocos headroom de 100 mV, y 700 mV más o menos es una buena compensación que permite caídas pero no causa demasiada disipación.
Aquí hay un fragmento de un esquema donde usé este truco para hacer una regulación lineal de 5 V en la salida de un convertidor flyback:
La CC rectificada sin procesar en la salida es creada por el secundario del transformador, D13, C40 y C41. Tenga en cuenta el uso del electrolítico C40 para el almacenamiento a granel y el cerámico C41 para baja impedancia a altas frecuencias.
El truco principal que se muestra aquí es Q9 alrededor de IC15. Cuando la entrada del LDO (IC15) va un empalme por encima de la salida, Q9 se enciende a través de R54. Eso enciende el LED en el optoaislador IC16. La salida de ese nivel bajo elimina las oscilaciones que impulsan el interruptor lateral primario, Q8.
El 5.7 regulado aproximadamente también se usa en otros lugares. Esto puede ser útil para iluminar LED y similares donde es aceptable cierta ondulación y caída de voltaje. Al usar eso cuando es posible, mantiene los requisitos actuales para los 5 V muy bien regulados más bajos, lo que permite el uso de un LDO más pequeño.
Un optoaislador 6N137 es excesivo aquí. Se usó en este diseño porque se necesitaba en algunos otros lugares, y no valía la pena ahorrar unos centavos en este para luego requerir almacenar otra parte.
bobflux
Raju
bobflux
broma
bobflux
Raju
broma
Raju
broma
Raju
broma
bobflux
Raju
broma
Raju
winny
Raju