Snubbing DCM (asincrónico) Convertidor Buck

ACTUALIZACIÓN FINAL:

He publicado un informe de resultados a continuación. Estoy muy satisfecho con el resultado y aprendí mucho en el proceso. Más detalles y tomas antes/después en la respuesta a continuación. Gracias a @Andy y @winny por su ayuda y aliento :)

Solo una nota para ayudar en la búsqueda, el tablero utilizado aquí se conoce coloquialmente como el "Convertidor de dinero de eBay falso LM2596". El chip se comporta como un LM2576 (frecuencia de conmutación de 52kHz en lugar de 150kHz) aunque posiblemente carece del circuito de protección.


Estoy trabajando con un convertidor reductor basado en LM2576 como proyecto de aprendizaje . Básicamente, he convertido un dólar de eBay de $ 0.99 en una placa de demostración muy asequible, aunque algo menos flexible :)

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El LM2576 ingresa al modo de conducción discontinua (DCM) con cargas livianas (<500 mA aproximadamente), y cuando lo hace, exhibe un timbre vigoroso en el nodo del interruptor cuando el diodo se apaga, la energía residual en el inductor rebota de un lado a otro entre el inductor y la capacitancia del diodo:

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La hoja de datos indica que esto no es motivo de preocupación, pero que se puede abordar con un amortiguador RC a través del inductor si se desea. Entiendo que la mayoría de la gente no se molestaría con eso, pero dado que este es un proyecto de aprendizaje y mi primera oportunidad de diseñar un amortiguador de la vida real, quiero hacer lo mejor que pueda y aprender tanto como sea posible para futuros desafíos de amortiguación.

Además, el timbre cuenta como EMI en mi mundo, y se acopla a la salida:

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Investigué mucho sobre amortiguadores, seis fuentes distintas, incluido el libro electrónico de Rudy Severns y todas las notas de aplicación (y una tesis de maestría) que pude encontrar. Debido a que estoy haciendo esto como un proyecto de aprendizaje, quiero dominar los conceptos y procedimientos en general, no solo obtener una solución lo suficientemente buena para una aplicación en particular.

Aquí está el esquema (el diodo real está marcado como SS34, el SS3P5 es el modelo LTspice disponible más cercano):

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Y aquí está el diseño del tablero:

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reverso con imagen especular para facilitar la coincidencia del orificio pasante:

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Siguiendo el procedimiento prescrito (detallado a continuación), obtengo los valores 1nF y 220R. Estos controlan el zumbido sustancialmente:

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ACTUALIZAR:

Instalé un potenciómetro en la posición de la resistencia y descubrí que 430 Ω proporciona una amortiguación máxima con un límite de 1 nF (C0G).

Con la resistencia óptima en su lugar, pude hacerlo mejor:

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Pero no amortiguan críticamente el timbre, que es lo que se indicó en [1] Todd al menos y lo que buscaba.

En la simulación, descubrí que puedo lograr una amortiguación crítica (o algo bastante similar) con los valores 8.6nF y 350R.

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Así que me pregunto por qué las fuentes que encontré están bastante de acuerdo, pero todas me dan valores más bajos de lo que parece ser necesario.

Tengo un par de hipótesis:

  1. El mío es un caso especial. La mayoría de las fuentes utilizan convertidores reductores síncronos en su ejemplo. Estos tienen una capacitancia mayor y una inductancia mucho menor. Las fórmulas no funcionan cuando se invierte la situación. (En mi caso, L=47uH, C=100pF.)

  2. Nadie quiere desairar a la amortiguación crítica. En mi caso, la energía que se debe amortiguar es pequeña (mW de un solo dígito), en los casos más comunes, el diseñador está haciendo una compensación significativa contra la eficiencia y un par de cambios en la forma de onda son perfectamente aceptables.

¿Alguien puede ayudarme a entender lo que estoy viendo?

Una anomalía que he notado es que todas las fuentes dicen que la constante de tiempo RC del amortiguador debe ser corta en comparación con la frecuencia de conmutación, pero larga en comparación con el tiempo de subida de la forma de onda que se va a amortiguar. Los valores que obtuve (1nF, 220R) tienen una constante de tiempo casi igual al tiempo de subida del timbre (~200ns).

( Actualización: más tarde me di cuenta de que estaba midiendo el tiempo de subida después de instalar el amortiguador. Una medición detallada del circuito no bloqueado reveló un tiempo de subida de 116 ns y el valor R final del amortiguador produjo un RC de 426 ns. Esto aproximadamente 4x τ el valor parecía ser "lo suficientemente grande" :)


Procedimiento prescrito

  1. Agregue capacitancia a través del nodo del interruptor hasta que la frecuencia de llamada se reduzca a 1/3 del valor original (algunos dicen que 1/2). Esto determina que el C original es 1/8 del valor agregado (el C total es 9 veces el original, sqrt(9)=3).

  2. Calcule la impedancia característica del tanque LC nuevo, sqrt (L/C). Utilice una resistencia de este valor.

    En una segunda lectura cercana, descubrí que las fuentes no están de acuerdo sobre qué valores usar para el cálculo de la impedancia característica. [1] Todd recomienda usar el original C pag a r a s i t i C . Otro usa el nuevo total C pag a r a s i t i C + C s norte tu b b mi r . El valor óptimo que encontré está casi justo en el medio de estos dos (209Ω < 430Ω < 670Ω).

Recursos:

[1] Todd, Felipe C.; Circuitos amortiguadores: teoría, diseño y aplicación

Siempre voy por 2 y hago una verificación de la realidad para saber cuánto poder se disipará. Si su frecuencia LC está demasiado cerca de la frecuencia de conmutación, esto desperdiciará mucha energía. También me viene a la mente CCM forzado.
@winny: obtengo 16 mW para los valores originales y 53 mW para el caso con amortiguación crítica. Así que veo el costo de energía involucrado ahora que lo mencionas :)
¿Dónde estás midiendo tu voltaje? La salida de la ondulación del interruptor siempre tiene ese tipo de forma de onda, es por eso que el circuito LC se usa para eliminar la ondulación que se suministra a la salida.
@ArtūrasJonkus: Las dos tomas de alcance están en el nodo del interruptor.
Eso no es nada. ¡A por ello!
Además, ¡buena técnica de coleta para sondear!
@winny: ¡Gracias! Aprendí ese truco de W2AEW en YouTube: youtube.com/watch?v=-4q8geE5ef8 :) Lo uso todo el tiempo ahora en conmutadores.
@scanny De nada. A menos que el alto voltaje, por lo que 0805 o incluso 1206 no sea suficiente, agrego RC crítico sobre cada componente de conmutación en mis diseños y lo elimino si el precio es un problema y no hace ninguna diferencia en EMC.
No estoy impresionado de que me haya hecho perder el tiempo al no decir por adelantado que no era una parte real de TI: mintió y me hizo perder el tiempo. No vuelvas a hacer esto si quieres el respeto de otros usuarios de EE. Si es falso, es casi seguro que tiene una salida MOSFET (dada también la baja velocidad), pero usted insistió en que usó un BJT; NO PUEDE saberlo. Considérese en la casa del perro. En caso de que no te hayas dado cuenta, estoy muy enojado por lo que has hecho y espero una explicación.
Voy a votar para cerrar esta pregunta como fuera de tema porque ha mentido todo el tiempo acerca de que se trata de una pieza genuina de TI cuando es una falsificación de eBay.
@Andyaka: Lo siento mucho, no fue mi intención engañar, solo asumí que era un LM2576 adentro (está marcado como LM2596) ya que tiene esa velocidad de reloj. Me aseguraré de mencionarlo arriba la próxima vez. Pido disculpas por hacer un esfuerzo adicional debido a mi lapsus :(

Respuestas (3)

Básicamente, esto no es un problema. No es necesario que suprima el timbre de rueda libre debido al inductor y la capacitancia de la fuente de drenaje del MOSFET de circuito abierto (más probable que el diodo) en un convertidor reductor porque no sucede nada malo si lo deja solo. El voltaje en ambas polaridades nunca es mayor que el voltaje debido a la conmutación, por lo que el MOSFET no puede dañarse.

Por supuesto, es totalmente diferente en un convertidor flyback, pero este es un convertidor reductor no síncrono.

Solo considérelo como un poco de energía que no pudo llegar a la salida.

Pensamiento posterior: si fuera realmente inteligente, podría encontrar una manera de aprovechar estas oscilaciones y devolver esa energía al condensador de entrada. Eso sin duda sería un paso en la dirección ecológica correcta.

La hoja de datos del dispositivo tiene este circuito para reducir la ondulación de salida hasta 10 veces: -

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La red LC se basará en que la ESR del capacitor agregado sea lo más baja posible y, muy probablemente, si está usando un capacitor "antiguo" en la posición Cout (diagrama de referencia anterior), entonces su ESR y ESL serán deficientes. ¡ TI no recomienda un amortiguador para reducir la ondulación!

Excepto EMC.
El LM2576 usa un BJT (Darlington) para la conmutación, aunque entiendo tu punto. Es posible que el timbre no dañe el interruptor, pero se acopla a la salida (2,5 MHz, aproximadamente 15 mV pp). En mi caso, es mi primera oportunidad de diseñar un amortiguador real, por lo que estoy ansioso por hacer el mejor trabajo posible y aprender tanto como sea posible del ejercicio. Entiendo que la pregunta puede ser académica, pero bueno, estoy aprendiendo en este momento :)
@winny: ¿no cree que los bordes ascendentes rápidos del conmutador causan mucho más EMI que el timbre de movimiento relativamente lento?
@scanny: un MOSFET que sujeta la fem trasera en lugar de un diodo hará el truco, pero luego tienes un convertidor reductor síncrono. Agregar un amortiguador pasivo puede funcionar, pero también reduce significativamente la eficiencia de la conversión reductora: cada vez que el "transistor" se enciende, descarga una cantidad finita de energía en la parte resistiva del amortiguador, por lo que degrada la eficiencia.
@scanny si tiene problemas de ondulación de salida debido al timbre, entonces probablemente deba considerar cómo la capacitancia parásita de cien pF se las arregla para cambiar el voltaje de salida a una melodía de 15 mVp-p. Este sería mi objetivo. Tal vez el condensador de salida no sea tan bueno o tal vez sus sondas de alcance estén dando una lectura falsa (muy común en conmutadores).
@scanny: si confía en el electrolítico de 220 uF para reducir la ondulación de conmutación, piénselo de nuevo, tal vez agregue una cerámica de 10 uF a través de él. Considere publicar un esquema.
@AndyAka Seguro que sí, pero el timbre a veces también supera el límite y prefiero capturar el problema en la fuente.
@scanny publica un esquema y una captura de pantalla de la onda. También podría ser muy relevante mostrar el diseño de la placa de circuito impreso.
Hola Andy, acabo de actualizar la pregunta con esquema y diseño, también nueva R s norte tu b b mi r valor que determiné usando una resistencia variable en la posición R.
TI recomienda que R1 esté entre 1k y 5k. El tuyo es 330R. El DS tampoco parece mencionar nada sobre los 5.6 nF en R2. ¿Está ahí por alguna razón? La forma de onda de salida está dominada por el pulso y no por la ondulación de CA mucho más pequeña. ¿Puede confirmar que la ondulación mucho más pequeña es el ruido que le preocupa? El diseño se ve bien, pero ¿dónde y cómo está sondeando exactamente?
El tablero vino con R1=330, eso es una captura interesante. El 5.6nF no está poblado, disculpas por eso. Es una tapa de avance que se usa en el LM2596. He actualizado el esquema. La salida se mide con una sonda resistiva 10x (450R como punta, en paso 50R en el osciloscopio BNC). Debo haber dejado el 50R pass-thru originalmente, porque ahora es más como 7mV pp. He agregado una toma de alcance con salida contra el nodo de conmutación para mostrar el acoplamiento de llamada.
Probablemente no sea un problema ser de 330 ohmios. La longitud del cable de conexión a tierra de la sonda suele ser un problema en conmutadores de cualquier tipo en una amplia gama de cargas, entonces, ¿qué técnica usó?
Además, la frecuencia de resonancia propia del inductor es un gran culpable. ¿Puedes reconocer la marca del inductor?
También tengo problemas con la mira telescópica. Usted dice 7 mVp-p (anteriormente 20 mVp-p), pero ¿en qué parte de esa forma de onda sugiere que es 7 mVp-p? La última toma de alcance me parece implicar que toda la forma de onda pp es de 20 mV, lo que hace que el timbre sea más parecido a 1 mVp-p y decaiga a uVp-p.
OK, puedo ver la sonda en una de tus primeras fotos, ¡está bien!

INFORME DE RESULTADOS:

De acuerdo, creo que he extraído todo el jugo de aprendizaje de este ejercicio, gracias a @AndyAka y @winny por su ayuda y aliento :)

Aquí está antes del amortiguador, nodo de conmutación en amarillo, salida en azul:

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Y aquí está después:

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Los valores que usé fueron 1nF y 470R para cualquiera que solo busque una receta para probar :)

Mis interpretaciones clave para llevar son:

  • Snubbing es mejorar las formas de onda, no hacerlas perfectas. Siempre es una compensación y llegar a una "forma de onda ordenada" costará más potencia/eficiencia de lo que vale.

  • El desaire no es una ciencia exacta; los análisis se vuelven insosteniblemente complejos. Esté satisfecho con los cálculos que lo acercan, luego simule o suelde una resistencia variable para completar el resto del camino.

  • Decida un valor de capacitor, luego sintonice la resistencia, dejando que los cálculos guíen su punto de partida. La resistencia que coincide con la impedancia característica del tanque es lo que absorbe la energía, que es lo que detiene las ondulaciones. Entonces, este paso es donde logra la forma de onda óptima. Es posible que quede algo de exceso; vas a querer aprender a vivir con eso :)

  • Si realmente no puede vivir con el sobreimpulso, necesitará un condensador más grande. La desventaja es que la disipación de energía (y la consiguiente disminución de la eficiencia) aumenta proporcionalmente al tamaño del capacitor. Si cambia el capacitor, deberá ajustar el valor R nuevamente, pero probablemente no cambiará drásticamente.

  • Tómese el tiempo para medir el tiempo de subida de la forma de onda de llamada al principio. Al compararlo con el RC ( τ ) del amortiguador, τ > 3 t r i s mi es aproximadamente el mínimo, 10x puede ser el límite superior. El mío era 4x y funcionó bien.

Gracias nuevamente a @Andy y @winny, este fue un "laboratorio" realmente útil y aprendí mucho :)

Si hay algún detalle adicional que pueda ser útil, házmelo saber y lo agregaré.

De nada. Además, parece que usted solo aprendió mi segundo mejor truco de EMC bajo la manga de 8 años de trabajo de cumplimiento de EMC, por lo que tiene un futuro brillante para usted :-)
Solo me gustaría agregar que, en mi opinión, el desaire que ha hecho no hace nada para mejorar la EMI en la salida; esto está dominado por el pulso principal que se convierte en una rampa ascendente y descendente; tiene aproximadamente el mismo aumento. y el tiempo de caída como el movimiento de un minuto en comparación debido a la resonancia del inductor con lo que es casi seguro que es un MOSFET (dado que fue engañoso acerca de la parte no-TI utilizada). Por favor, Scanny, no vuelvas a jugar trucos como este. Siento que fuiste demasiado lejos y me siento un poco asaltado por esto y tengo que rechazar tu pregunta y esta respuesta....
.... para mostrar mi preocupación por ocultar deliberadamente los hechos verdaderos.
@Andyaka: lo siento mucho, no tenía la intención de engañar, por lo que sé, las entrañas son en realidad un LM2576, no encontré ninguna diferencia en el comportamiento, aunque, por supuesto, tiene razón, no hay una forma real de saber. En la página 14 de la hoja de datos LM25 * 96 * (como está marcada esta parte) menciona específicamente [Durante DCM] "una pequeña cantidad de energía puede circular entre el inductor y la capacitancia parásita del interruptor / diodo", razón por la cual me centré en el diodo. Pero supongo que no veo la razón por la cual importa de dónde proviene la capacitancia, el desaire funciona de la misma manera. ¿Me estoy perdiendo de algo?
¿Cómo puede decir que no tuvo la intención de engañar cuando establece claramente en la enmienda a su pregunta que funciona a una velocidad muy diferente? Ya no hablo de esto.
@Andyaka - Lamento haberte hecho enojar. Simplemente pensé que era un LM2576 en el interior (más barato que esperaba) y todos los comportamientos coincidían, así que supongo que perdí la noción del hecho de que estaba haciendo suposiciones. Seguro que se comporta como un LM2576. Después de hacer esto, soldé un LM2596 real y, aparte de la velocidad de conmutación, todas las formas de onda se ven exactamente iguales. Incluso el amortiguador funciona igual. Una vez más, disculpas por hacerte enojar con esto.

El amortiguador comienza a funcionar después de que el bucle es óptimo, corrigiendo así los inductores de baja calidad en el nivel de pureza.
Considere mejorar el pico de fase actual dentro del bucle capacitivo (agregando o restando un par de microhenrios a los resultados de su ecuación) antes de suavizar los armónicos de salida. impulsando así una capacitancia de carga específica para una instancia.

Encuentre cualquier condensador con el ESR más cercano a cero. Rectifique usando cobre más delgado o aleaciones de cobre de pureza especial, encuentre una ferrita más específica.

¿Apilamiento de palabras sin significado mutuo? Errr, ¿puedes aclarar eso? ¿Quizás con puntos al final de las oraciones y mayúscula al inicio de las mismas?