Aquí está el esquema: he tratado de hacer que este controlador de motor sea lo más resistente posible, pero sigo viendo fallas ocasionales en las que el MOSFET y el diodo D1 fallaron.
¿Alguna idea de que puede estar causando esto? Además, ¿hay algo que pueda hacer para que este controlador sea aún más difícil?
Información adicional: La velocidad del motor está controlada por un microcontrolador. El ciclo de trabajo de PWM tiene un tope de alrededor del 60 %. El motor puede consumir alrededor de 5 A o más dependiendo de la carga, pero todo esto está alimentado por una fuente de alimentación conmutada nominal de 3,75 A con un apagado por sobrecorriente (rápido), por lo que debería limitar la corriente en casos con carga excesiva. La frecuencia PWM es de aproximadamente 700 Hz.
No sé qué se quema primero, el mosfet o el diodo. Intenté reemplazar el diodo (antes de saber que el mosfet también se quemó), y se quemó nuevamente después de alternar el enclavamiento varias veces.
Tal vez su circuito estrese el MOSFET durante la conmutación. Pude ver dos posibles problemas.
Primero, colocó un capacitor de 100 nF a través del diodo de rueda libre. Cuando se enciende el MOS, tiene que disipar una cantidad de energía igual a
Entonces, la inductancia del bucle constituido por el MOS, D1 y el condensador de desacoplamiento C6 debe mantenerse lo más baja posible, para limitar las sobretensiones en el MOS durante el apagado. Me temo que no es el caso en su diseño, porque este bucle también incluye un interruptor y posiblemente los cables entre este interruptor y la PCB. Habría puesto el enclavamiento DESPUÉS del diodo D1.
Editar : estos son los cambios que recomendaría:
simular este circuito : esquema creado con CircuitLab
Janka
steven soosai
Dibujó