Comprensión del diseño del puente H

Me han asignado la tarea de crear un puente H que pueda controlar un motor de taladro de CC de 12 V. A continuación se muestra una versión ligeramente modificada del documento que me han dado para ayudarme a empezar:

Medio puente h

No entiendo por qué solo uno de los MOSFET funciona con 15V y el otro con 12V. Creo que sería aceptable conducir ambos con 15V. Como esto es solo la mitad de un puente H completo, dibujé la otra mitad e investigué algunos valores de los componentes y los incluí en:

ingrese la descripción de la imagen aquí

¿Podría alguien ayudarme a comprender el propósito de las resistencias y los diodos utilizados, y cuáles son los motivos, ya que entiendo que el NME1215SC aísla cada 0V?


EDITAR:

Después de mirar los comentarios y las respuestas, se me ocurrió el siguiente esquema. ¿Se ve correcto?

¡Muchas gracias por su ayuda con esto!

puente H


OTRA EDICIÓN:

Según las correcciones de Andy alias, aquí está el esquema modificado:

ingrese la descripción de la imagen aquí

Su motor está en cortocircuito en su segunda imagen.
Acabo de subir una modificación, ¿se ve bien?
-Vout en su convertidor necesita conectarse en alguna parte.

Respuestas (2)

No entiendo por qué solo uno de los MOSFET funciona con 15V y el otro con 12V.

Ese convertidor DC-DC no se incluyó porque el MOSFET del lado alto necesita 15 V (no los necesita). Se seleccionó el módulo convertidor CC-CC NME1215SC porque es un diseño aislado , lo que significa que (al igual que los controladores de compuerta aislados ópticamente) la entrada de alimentación no está conectada eléctricamente a la salida.

La idea es claramente proporcionar una fuente de alimentación flotante al controlador de la compuerta del lado alto. ¿Por qué el controlador de puerta necesita una fuente de alimentación flotante?
Porque para mantener encendido un MOSFET de canal N, el voltaje de la puerta debe mantenerse por encima del voltaje de la fuente. Esto es un problema, ya que el MOSFET atrae su propia fuente al voltaje de suministro del circuito cuando se enciende, por lo que el controlador de la puerta ahora tiene que suministrar 24 V (en relación con la tierra) a la puerta para mantener la puerta a 12 V en relación. al desagüe.

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Su diseño actual utiliza un solo convertidor CC-CC aislado, que se comparte para ambos controladores de compuerta del lado alto. Esto no se puede hacer, lo que debería haber sido evidente cuando tuvo que cortocircuitar el motor para dibujar el esquema. Necesita un suministro aislado dedicado para cada controlador de puerta lateral alta del puente, por lo que dos NME1215SC.

También es posible deshacerse por completo de los convertidores CC-CC aislados y utilizar un diseño de controlador de puerta de arranque . La idea es que cada vez que el MOSFET del lado bajo esté encendido, el pin de suministro negativo (GND) del controlador de compuerta se conecta a tierra, lo que permite que el suministro de 12 V cargue el capacitor C1 a través del diodo D1. Cuando el MOSFET del lado bajo se apaga y el MOSFET del lado alto se enciende, la carga almacenada en C1 mantiene encendido el controlador de la compuerta del lado alto.

esquemático

simular este circuito

El inconveniente de esto es que no puede mantener el MOSFET del lado alto continuamente, porque C1 eventualmente se descarga demasiado si no se "recarga" regularmente. Esto limita el ciclo de trabajo de PWM máximo que se puede obtener a alrededor del 98% (dependiendo de la carga de puerta del MOSFET, la frecuencia de PWM y la corriente de reposo del controlador de puerta). El tamaño del capacitor, a su vez, pone un límite a la frecuencia PWM mínima que puede usar.


Creo que sería aceptable conducir ambos con 15V

No solo es aceptable, es beneficioso ya que los voltajes de fuente de puerta (Vgs) más altos reducen las pérdidas de conducción. Dicho esto, obtiene rendimientos decrecientes que elevan Vgs, e incluso 12 V es un nivel de accionamiento de puerta suficiente.


El IRF630 no encaja bien con la aplicación. No solo es antiguo, sino que también está diseñado para resistir un voltaje innecesariamente alto (200 V) que viene con una compensación: una resistencia de estado de encendido de fuente de drenaje deficiente (Rds (encendido)) de 400 mΩ y una corriente nominal de solo 6A. Los MOSFET modernos de bajo voltaje a menudo están por debajo de 1 mΩ, lo que elimina la necesidad de un disipador de calor para muchos controladores de motor.

Si bien los motores de perforación inalámbricos de 12 V tienden a no tener corrientes de carga del orden de 1,5 A, pueden extraer casi 100 A cuando se paran, lo que aniquilará los IRF540, por no hablar de los IRF640. A menos que "arranque suavemente" el motor aumentando gradualmente el voltaje promedio (que usted controla con el ciclo de trabajo PWM), la corriente de arranque aumentará cerca de la corriente de bloqueo durante una fracción de segundo, lo que podría explotar los MOSFET.

Si no implementa la protección contra sobrecorriente (detecta la corriente del motor y reduce el voltaje en respuesta a la sobrecorriente), en su aplicación usaría MOSFET que tienen una clasificación de 100 A o más y 25 V o más. Puede encontrar buenos candidatos (por ejemplo, IRFB7440GPbF , STP200N3LL ) utilizando la búsqueda paramétrica de digikey, mouser, farnell, etc.

Si no están disponibles, puede conectar varios MOSFET de baja especificación en paralelo (aunque cada uno con su propia resistencia de compuerta), ya que, a diferencia de los BJT, los MOSFET compartirán la corriente muy bien.

Re: IRF630 - Elegí estos MOSFET porque son los que se usaron en este ejemplo: i.ytimg.com/vi/iXxHzHtuvEc/maxresdefault.jpg y es lo que ordenó el técnico de la universidad para la tarea. Iré a conversar con él ahora si está en su oficina para ver si tiene algún MOSFET diferente.
Tengo acceso a IRF540, que tienen un Rdson de 0.077Ω, con una corriente nominal de 20A
@JosephFTaylor Si bien es mucho mejor, tampoco es particularmente bueno.
¿Conoce algún MOSFET que sea más adecuado para impulsar los motores de perforación de 12 V? Los motores de perforación en cuestión son de estos taladros: fightingrobots.co.uk/threads/…
Modifiqué mi dibujo en la pregunta original para agregar un convertidor DC-DC adicional y cambié los MOSFETS para que sean IRF540. Por favor, ¿podría revisarlo para verificar que lo tengo conectado correctamente?
@JosephFTaylor No, eso no es correcto. Debe conectar los convertidores de esta manera i.imgur.com/ZOsqN25.png
gracias. Es muy extraño, su versión se ve bastante idéntica a la que acabo de cargar en mi pregunta original.
@JosephFTaylor Ver respuesta actualizada sobre MOSFET
Mi amigo me ha dado algunos MOSFET IRF1404 que están clasificados para 40 V, 202 A, con un Rdson de 0,004 Ω. Esto suena mucho mejor para mí. ¿Qué opinas? Muchas gracias por su ayuda antes
@JosephFTaylor Son más que suficientes.
jms, he tenido esto funcionando, y funcionó bien por un tiempo y luego uno de los convertidores de 12V a 15V se rindió, así que probé el otro por un poco más de tiempo para asegurarme de que no era un tonto, pero luego también empacó. ¿Puedes pensar por qué podría ser esto?

Creo que sería aceptable conducir ambos con 15V

El convertidor de CC a CC NME1215SC no necesita ser del tipo de salida de 15 voltios; podría ser un tipo de salida de 12 voltios y aún funcionaría. Entonces, si un riel de alimentación es de 15 voltios, ambos son de 15 voltios o ambos son de 12 voltios, no es realmente un problema.

Sin embargo, necesita usar un convertidor de CC aislado en este tipo de diseño porque necesita controlar los transistores del lado superior a un voltaje de fuente de compuerta mayor que el voltaje del riel de alimentación de CC en sus drenajes. Esto se debe a que los MOSFET del lado superior están conectados como seguidores de voltaje y, para garantizar adecuadamente que se enciendan con una baja impedancia (drenaje conectado a la fuente internamente), la compuerta debe elevarse varios voltios por encima del voltaje de drenaje.

Por lo tanto, el -Vout del convertidor de CC aislado DEBE conectarse a la alimentación de 12 voltios entrante (y drenajes). Por el momento se ha olvidado de hacer esta conexión, por lo que le insto a que la corrija. Sin embargo, probablemente sea mejor usar dos convertidores de CC con el -Vout conectado a la conexión de salida de cada medio puente.


EDITAR: el voltaje máximo que puede tomar el HCPL3180 es de 25 voltios, por lo que necesitará dos convertidores de CC con cada conexión -Vout vinculada a sus respectivas salidas de medio puente.


¿Podría alguien ayudarme a comprender el propósito de las resistencias y los diodos utilizados?

D4, D5, D6 y D8 son diodos zener de 15 voltios y protegen la fuente de la puerta de una posible sobretensión. Para usar zeners para esto, necesita una resistencia en serie y ahí es donde las resistencias 22R juegan un papel: limitan la corriente en el zener y, por lo tanto, los protegen de la sobrecarga.

D2 y R3 (10 ohmios) aumentan ligeramente el tiempo de apagado de cada MOSFET al extraer corriente de la capacitancia de la puerta un poco más rápido de lo que extraerían las resistencias 22R. Muchos diseños de puente H probablemente no se molestarían con D2 y R3.

Las resistencias de 220k son para garantizar que los MOSFET se apaguen en caso de que se desconecte la alimentación, es decir, descargan la capacitancia de la fuente de la puerta.


Sección EDIT compadeciéndose del OP e intentando corregir su esquema: -

ingrese la descripción de la imagen aquí

Eso tiene mucho sentido. Gracias por aclarar esto. No entiendo completamente a dónde necesito conectarme -Vout. ¿Son los desagües de todos los MOSFET?
A los desagües de los MOSFET superiores.
Eso pensé, solo quería comprobar. @jms mencionó que debería tener un convertidor DC-DC para cada controlador de lado alto. ¿Se conectaría el -Vout de ambos a +Vin (+12V)?
@JosephFTaylor sí, eso es correcto. Solo estoy pensando en lo que te dije sobre la conexión del desagüe, así que ten paciencia conmigo. Puede ser necesario usar dos convertidores...
Bien, la conclusión es que creo que necesitará dos convertidores de CC con cada -Vout conectado a las salidas de medio puente en cada lado. Esto se debe a que el voltaje de suministro máximo que puede tomar el HCPL3180 es de 25 voltios y, cuando los MOSFET inferiores están "encendidos", el HCPL recibirá una línea de alimentación de 27 voltios y esto es demasiado alto.
Modifiqué mi dibujo en la pregunta original para agregar un convertidor DC-DC adicional. Por favor, ¿podría revisarlo para verificar que lo tengo conectado correctamente?
No, varios errores. Vea el diagrama agregado en mi respuesta.
Gracias por este Andy alias, hice las modificaciones y las agregué a mi pregunta original.
Andy también conocido como, he tenido esto funcionando, y funcionó bien por un tiempo y luego uno de los convertidores de 12V a 15V se rindió, así que probé el otro por un poco más de tiempo para asegurarme de que no era un tonto, pero luego empacó también. ¿Puedes pensar por qué podría ser esto?
Puede que no le guste (de alguna manera) que la unidad de salida cambie su salida hacia arriba y hacia abajo. Publique un enlace al dispositivo, por favor.
Aquí está el motor que estoy usando: fightingrobots.co.uk/threads/… Este es el NME1215SC que estoy usando: mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/NME1215SC/…
¿Te refieres al motor que estoy usando como accionamiento?
No, me refería al convertidor CC/CC, pero no hay nada en esa especificación que insinúe un problema. Sospecho que el convertidor de alguna manera no es adecuado para que su salida aumente y disminuya a la velocidad de conmutación durante largos períodos de tiempo sin sufrir algunos problemas. Consideraría usar el IR2110 como controlador para los MOSFET.
Le preguntaré a la persona que me proporcionó el esquema original del "medio" puente H y le preguntaré sobre el uso del NME1215SC. muchas gracias por tu ayuda por cierto
Conecté una de las mitades a su propio suministro dedicado de 15 V y medí la corriente consumida. Eran solo unos 3 mA, así que decidí volver a conectar un nuevo NME1215SC, pero esta vez con su suministro de 12 V ganado, aislándolo del ruidoso riel de 12 V que usa el motor. Parece haber resuelto el problema y ejecuté el circuito durante un par de minutos sin problemas. gracias por su ayuda