Problemas con la eficiencia y el calor en un rectificador

Tengo demasiado calor en un rectificador, por lo que hay una pérdida de eficiencia considerable. Lo he estado buscando y descubrí que podría deberse al voltaje directo o incluso a la entrada de CA de alta frecuencia.

El contexto:

  • Hay un pequeño generador trifásico que proporciona 30 Vac, 60 A (máx.) y 1700 Hz. Yo uso este rectificador: http://ixapps.ixys.com/DataSheet/VUO52-16NO1.pdf
  • Yo uso una tapa de 2200uF para la ondulación en el exterior. Después de esto, conecto un convertidor CC/CC para establecer el voltaje de CC.

Mi pregunta es si 1700Hz podría ser responsable de pérdidas considerables para este tipo de rectificador normal.

Veo que será demasiada corriente para este rectificador, por lo que estoy usando lejos de la potencia total en el generador y todavía se calienta demasiado. Quiero buscar otro rectificador o incluso comprar 6 diodos, y no se si en mi caso debo buscar diodos rapidos o directamente puentes rectificadores. Si lo más importante será un voltaje directo más bajo o si también se necesita una recuperación rápida. ¿Este diodo podría ser suficiente?: VS-150EBU02

Gracias de antemano por cualquier tipo de ayuda.

¿Su convertidor CC/CC es un convertidor de conmutación? ¿Cuál es su voltaje de salida? Estoy pensando en la línea de conversión de voltaje primero, luego rectificación.
¿Cuánto calor es demasiado? 60A con dos caídas de diodo (digamos 2V) es aproximadamente 120W en el peor de los casos. ¿Estás viendo más que esto? ¿Menos?
Miguel, creo que sí. El convertidor dc-dc es un regulador reductor-elevador no aislado, que emplea rectificación síncrona
Marcelm, no medí la energía calorífica, pero parece demasiado porque coloqué un disipador grande (alrededor de 100x70x50mm) y me quema la mano en un minuto.

Respuestas (2)

La recuperación inversa de sus diodos influye en la disipación de energía en su aplicación, pero en este caso es muy poco probable que sea la causa principal de la pérdida de energía/eficiencia. Podría comenzar comparando un rectificador rápido con su rectificador actual. El VUO52-16NO1 y un VUE130-12NO7 mucho más rápido son una buena comparación.

Si bien obtiene menores pérdidas de conmutación en el VUE130, la pérdida de potencia en realidad está dominada por la diferencia en Vf en su aplicación (que supongo que es un alternador tipo automóvil). El VUO52- tiene una Vf de solo 1,4 V para una pérdida de puente total de aproximadamente 160 W a 60 A, y el VUE130- tiene una Vf de 2,7 V para una pérdida total de aproximadamente 320 W a 60 A. Las pérdidas de recuperación inversa para es poco probable que el VUO52 tenga más de 16 W. Debido a que tiene un condensador de filtro de salida grande, los diodos entran en recuperación inversa justo después del pico de cada voltaje de fase, pero si ya se ha reducido a casi cero, lo que hace que la carga almacenada se reduzca considerablemente. . Sí, habrá un flujo de corriente inversa, pero insignificante en comparación con If max. Esto podría valer la pena leerlo para usted.

Puede usar diodos Schottky de Vf rápidos y bajos para reducir las pérdidas de voltaje. Por ejemplo, el APT60S20B o el VS-100BGQ100 (más apropiado porque se puede atornillar) generarían más de la mitad de la pérdida de energía.

La mejor manera de reducir tanto la conmutación como la pérdida de potencia directa sería, por supuesto, utilizar un rectificador síncrono medio o completo. Electrónica más compleja, pero las pérdidas de potencia en el rectificador se pueden reducir a solo unos pocos vatios con sincronización total.

Rectificadores SMART y Synch

Si busca controles de rectificadores SMART (como este ), verá formas de usar los FET como rectificadores ideales. Hay muchos de estos controladores, pero tenga cuidado de comprender que algunos de estos dispositivos solo funcionan a bajas frecuencias, por lo que pueden no ser adecuados.

Una forma sencilla de implementar la rectificación síncrona es detectar la corriente en el diodo inferior de cada par y usar un FET en el diodo superior. Esto es simple y reduce la pérdida de energía a la mitad. Podría implementar esto con el rectificador trifásico que ya tiene.

Entonces puede ser creativo y construir su propia solución de microprocesador. Sin embargo, si no está en ese nivel, podría considerar usar un controlador ESC de código abierto como rectificador síncrono... aquí hay una demostración de eso en YouTube. Aquí, el usuario simplemente está usando el ESC32 tal como está, pero puede hacer que rastree automáticamente la velocidad alterando el firmware. Una vez más, depende de sus capacidades.

Gracias Jack El generador es un motor RC de imanes permanentes trifásicos. Tengo bajo voltaje y alta corriente, así que sí, el puente rectificador tiene grandes pérdidas debido al voltaje directo en los diodos. Vale, quizás con VS-100BGQ100 se puedan reducir ambas pérdidas: 0'82 Vf (a 100A) y 45ns de tiempo de recuperación inversa. Por otro lado, pensé que los rectificadores síncronos todavía están en desarrollo. No sé si puedo encontrar alguno comercial para mis características. Veo que, por ejemplo, Texas Instruments tiene algún controlador para hacerlo con MOSFET, pero no estoy seguro de si es práctico para mí.
Las pérdidas de recuperación inversa son insignificantes, no cambiará su consumo total de energía en más de un porcentaje. Elija cualquier diodo Schottky con bajo Vf e ignore el Trr. El VS-100BGQ100 que le recomendé parece su mejor opción, que lo lleva a pérdidas de aproximadamente 100 W a 60 A. La rectificación de sincronización está bien establecida y entendida, pero generalmente es compleja. He visto algunas formas muy creativas de implementar... Buscaré referencias y publicaré la respuesta.
Jack, he buscado sobre los problemas que escribiste. Voy a empezar a probar con diodos schottky VS-100BGQ100, ya que debo hacer el sistema ahora y puedo manejarlo. Paralelamente voy a seguir investigando sobre rectificación síncrona y también sobre ESC, para mejorar la eficiencia del sistema en el siguiente paso. ¡Gracias por tu ayuda!

Mi pregunta es si 1700Hz podría ser responsable de pérdidas considerables para este tipo de rectificador normal.

Absolutamente, si observa un diodo 1N400x estándar, tiene un tiempo de recuperación inversa de 30 us, lo que significa que cuando el diodo pasa de la conducción directa al supuesto bloqueo inverso, en realidad toma 30 us: -

ingrese la descripción de la imagen aquí

Algunos fabricantes de 1N400x son mejores que otros, por supuesto, y algunas hojas de datos ni siquiera lo especifican.

Por lo tanto, actúa como una abreviatura de 30 us cada medio ciclo de la frecuencia de alimentación. Dado que 1700 Hz tiene un tiempo de ciclo de 588 us, un rectificador 1N400x querría acortar el suministro (justo después del punto de cruce por cero) durante el 10% del tiempo de medio ciclo. Por lo tanto, el 10 % de 180 grados son 18 grados y su onda sinusoidal habrá alcanzado el 30,9 % de su valor máximo de voltaje negativo y, por supuesto, el diodo seguirá intentando provocar un cortocircuito en ese suministro.

Su rectificador no cita el tiempo de recuperación inversa, pero dice que está diseñado para aplicaciones de 50/60 Hz y esto generalmente significa que tiene un tiempo de recuperación inversa deficiente y apostaría a que es de decenas de microsegundos, al igual que el diodo 1N400x.

Gracias por la explicación Andy. ¡Si las pérdidas aumentan en un 10%, significa que debo usar diodos rápidos con seguridad! Sí, la hoja de datos del rectificador no habla sobre el tiempo de recuperación inversa. Por el momento no encuentro puentes rectificadores con esta información, así que buscaré diodos rápidos.
Las pérdidas no aumentan en un 10%, las pérdidas aumentan enormemente en comparación con el uso de un diodo con un tiempo RR inferior a 1 us. Debe recordar que al 10% en la forma de onda de medio ciclo, el voltaje es sen (18 grados) = 30,9% del voltaje máximo y esto todavía se está cortocircuitando en gran medida. A 1 us RR, el voltaje es aproximadamente el 1% de Vpico y mucho menos problema si se produce un cortocircuito.
Bien, Andy. Lo entiendo y me convence para intentar solucionarlo con diodos rápidos. Si soluciono el problema te vuelvo a contactar. Muchas gracias