¿Destrucción del regulador reductor CC/CC debido a la carga inductiva?

Estaba evaluando el convertidor reductor de CC/CC PAM2316 y destruí varios de ellos, supongo que la causa podría ser una carga inductiva.

Vea mi esquema y mi diseño aquí:

esquemas

Me explico: el circuito funcionaba correctamente, limpiaba el voltaje de salida incluso con una carga máxima de 2A. El problema comienza después de probar una carga inductiva. Sin el diodo Schottky, el regulador falló muy pronto. La primera carga inductiva fue muy pequeña (Prueba 2), era aproximadamente 1 m de cable de resistencia de NiCr. La segunda prueba (Prueba 1) fue un inductor pesado con una resistencia de CC muy baja, lo que debería causar un evento de sobrecorriente y apagar el regulador. Pero el regulador no se apagó incluso después de que la corriente alcanzó los 3 A más o menos (que era el caso antes de un cortocircuito con un cable corto) (PAM2316 tiene una clasificación de 2 A).

La placa era una PCB FR4 autograbada de doble cara (con plano de tierra). Se limpió adecuadamente después, especialmente el área específica de retroalimentación. [Para su información: tengo experiencia en la creación de tableros autograbados].

¿Cuál crees que puede ser la causa de ese fallo? ¿Se salva el circuito con ese diodo Schottky ahora? Supongo que fue causado por un evento de fuerza contraelectromotriz que hace que los voltajes del pin SW se vuelvan <-0.3V. Esto debería evitarse con el diodo Schottky (caída de tensión de 200 mV). He visto circuitos similares en los que se usó un diodo Schottky de la misma manera, incluso en convertidores reductores síncronos (con MOSFET superior/inferior).

Dibuje sus esquemas con el suelo apuntando hacia abajo. Si compara la energía almacenada en el capacitor de salida con la energía almacenada en el inductor, ¿cuál es la relación entre ellos?
@winny ¿Por "inductor" te refieres a L1 o la carga inductiva?
Eso es correcto.

Respuestas (1)

Creo que hay dos enfoques que deben ser considerados;

1) Detección de corriente precisa para simular el diseño de protección contra sobrecorriente (OCP) del chip.
- Suponiendo que entiendo, (suposición grande) consiste en un comparador de 3 amperios (no estoy seguro de cuándo / si se muestrea) y un contador binario de 6 bits (/ 64) que debe completarse antes de OCP, apaga el regulador en modo de hipo. Sin embargo, 2 ciclos de reloj consecutivos por debajo del umbral de OCP pueden restablecer el contador. Es posible que tenga alguna condición que deba evitar, como la relación de 2,5 MHz y la frecuencia de resonancia LC de su elección para la elección de componentes. Confirme con el foro de tecnología OEM cómo cuenta realmente el IC dentro de cada ciclo.

2) Alcance los puntos críticos y observe las respuestas en 4 canales antes de que falle utilizando métodos de sondeo ideales (ESL bajo). - Luego, modele y analice los parámetros reales del componente RLC para cada componente, incluido el promedio de RdsOn del interruptor y la diafonía, y analice en el dominio del tiempo y la frecuencia para el análisis de ganancia/fase y busque oscilaciones inestables. Considere diferentes valores de LC. (como los sugeridos en la hoja de datos, 470nH para 3.3V)

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