Conducir cargas altamente inductivas destruye el controlador mosfet

Fondo

Estoy intentando generar algunos voltajes relativamente altos (> 200 KV) usando un sistema de bobinas de encendido. Esta pregunta trata de una sola etapa de este sistema que estamos tratando de generar en algún lugar alrededor de 40-50KV.

Originalmente, el generador de funciones se usaba para controlar directamente los MOSFET, pero el tiempo de apagado era bastante lento (curva RC con el generador de funciones). A continuación, se construyó un buen controlador BJT de tótem que funcionó bien, pero aún tenía algunos problemas con los tiempos de caída (el tiempo de subida fue excelente). Entonces, decidimos comprar un montón de controladores de puerta MCP1402 .

Aquí está el esquema (C1 es la tapa de desacoplamiento para el MCP1402 y está ubicado físicamente cerca del MCP1402):

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

El propósito de los transistores al principio es evitar que los voltajes negativos que salen de nuestro generador de funciones (es difícil de configurar y fácil de estropear) lleguen al MCP1402. Nuestros tiempos de caída que se envían al MCP1402 son bastante largos (1-2uS) debido a este arreglo tosco, pero parece haber una histéresis interna o algo que evita que esto cause problemas. Si no lo hay y en realidad estoy destruyendo el controlador, házmelo saber. La hoja de datos no tiene ningún parámetro de tiempo de subida/bajada de entrada.

Aquí está el diseño físico:

Disposición del tablero

El cable azul va a la bobina de encendido y el cable negro va a la tira de tierra en la mesa. El TO92 superior es el PNP y el TO92 inferior es el NPN. El TO220 es el MOSFET.

Experimento

El problema que ha estado plagando este diseño ha sido una combinación de timbres en la línea de la puerta y tiempos de cambio lentos. Hemos destruido más MOSFET y BJT de tótem de los que me gustaría recordar.

El MCP1402 parecía haber solucionado algunos de los problemas: sin timbre, tiempos de caída rápidos; se veía perfecto Aquí está la línea de la puerta sin la bobina de encendido adjunta (medida en la parte inferior del pin de la puerta del MOSFET, donde el cable verde y blanco está enchufado arriba):

IRF840, sin bobina

Pensé que se veía genial, así que conecté la bobina de encendido. Que escupió esta basura:

IRF840, Con bobina

Esta no es la primera vez que veo esta chatarra en la línea de mi puerta, pero es la primera vez que tengo una buena imagen de ella. Esos transitorios de voltaje exceden los Vg máximos del IRF840.

Pregunta

Después de capturar la forma de onda anterior, rápidamente apagué todo. La bobina de encendido no producía chispas, lo que me decía que el MOSFET estaba teniendo dificultades para apagarse a tiempo. Mi opinión es que la puerta se activó automáticamente por el sonido y cortó nuestro pico di/dt.

El MOSFET estaba increíblemente caliente, pero después de enfriarse un poco, comprobó con el multímetro (alta impedancia entre la fuente de la puerta y el drenaje de la puerta, baja impedancia entre la fuente de drenaje después de la puerta de carga, la impedancia alta entre la fuente de drenaje después de la puerta de descarga) . Al conductor, sin embargo, no le fue tan bien. Quité el MOSFET y simplemente puse una tapa en la salida. El conductor ya no cambió y simplemente se calentó, así que creo que se destruyó.

Como referencia, la inductancia de la bobina de encendido se ha medido en 9,8 mH. La resistencia en serie es aproximadamente 2 Ω en CC.

  1. ¿Qué demonios destruyó al conductor? Mi opinión es que los grandes transitorios de la puerta encontraron su camino de regreso a la puerta y de alguna manera excedieron la corriente inversa máxima de 500 mA.

  2. ¿Cómo puedo suprimir este timbre y mantenerlo limpio cuando manejo la carga inductiva? La longitud de mi puerta es de unos 5 cm. Tengo una selección de ferritas que podría usar, pero honestamente no quiero hacer estallar otro controlador de puerta hasta que alguien pueda explicarme por qué sucedió esto. ¿Por qué no ocurre hasta que le conecto una carga altamente inductiva?

  3. No hay diodo inverso sobre el primario de la bobina de encendido. Esta fue una decisión consciente para evitar limitar nuestros picos de voltaje, pero podría estar mal informada. ¿Limitar el pico de voltaje primario con el diodo limitaría el pico de voltaje secundario? Si no, con mucho gusto le pondría uno encima para evitar la necesidad de los MOSFET de 1200V más caros. Hemos medido el voltaje de drenaje a fuente con un pico de aproximadamente 350 V (resolución de ~ 100 nS), pero eso fue con un controlador de puerta más lento, por lo que hubo menos di/dt.

  4. Tenemos una selección de IGBT de 1200 V que podrían usarse (solo están sentados aquí en mi escritorio). ¿Tendrían estos tantos problemas como los MOSFET que manejan este tipo de carga? Fairchild parece sugerir el uso de estos.

Editar:

Acabo de hacer una simulación LTSpice de colocar el diodo sobre el primario para proteger mi MOSFET. Resulta que anula el propósito del circuito. Aquí está el voltaje secundario simulado antes (izquierda) y después (derecha) de colocar el diodo en el primario:

Izquierda: Sin diodo, Derecha: Con diodo

Entonces, parece que no puedo usar un diodo de protección.

Apuesto a que está colapsando el campo magnético de la bobina de encendido cuando apagas el motor, ya que dijiste que tomaste una decisión consciente de no poner ninguna protección.
Pregunta muy bien redactada. ¡Ojalá la mayoría de la gente diera al menos el 10% del esfuerzo que tú hiciste! Sin embargo, espero que pronto se cierre como un duplicado. Tienes la solución en tu tercera pregunta. Necesitas ese diodo por esta misma razón.
@bitsmack ¿Pero el diodo no atenuará el pico de voltaje en el secundario? ¿O es solo el cambio en la corriente lo que necesitamos y no el pico de voltaje?
Interesante pregunta; No estoy seguro. ¡Pero me has convencido de que no debería estar marcado como "duplicado"! Espero que alguien tenga una buena respuesta para usted (nosotros).
¿No eliminaría una simple resistencia limitadora de corriente la necesidad de su complicado circuito de entrada al controlador de puerta?
¿Podría ser simplemente que la bobina genera un campo magnético que interfiere con las lecturas del osciloscopio? ¿Cómo está conectado a tierra su sistema? ¿Solo a través de los terrenos del alcance o también a través de alguna fuente de alimentación? ¿Podría tener un problema de rebote en el suelo?
@avl_sweden Cada parte del sistema (batería, sondas, bobinas, controlador) está conectada a tierra a una gran tira de cobre en el costado de la mesa que está conectada a la tierra del edificio. Podría alejar más el osciloscopio de las bobinas (está sentado a la distancia de un brazo del que está actualmente en uso), pero el hecho de que mi controlador haya sido destruido me sugiere que es algo más que un problema de medición.
Creo que colocar un diodo TVS entre la puerta y la tierra en el MOSFET evitará daños al controlador porque el pico de voltaje en el primario se acoplará a la salida del controlador debido a la capacitancia parásita de la puerta al drenaje. Como puede ver en el IGBT de la nota de su aplicación, tienen la misma protección desde la puerta hasta la fuente.
¿Podría ser que de alguna manera tenga un acoplamiento capacitivo entre los cables que transportan el voltaje de la bobina y las entradas al controlador mosfet?
Creo que estás confundiendo el funcionamiento de un transformador con un inductor. Debe colocar un diodo TVS en el primario que sujete el voltaje a un nivel seguro. La salida máxima que podrá obtener en el secundario estará limitada por la relación de vueltas x voltaje de abrazadera de TVS de las dos bobinas. Si esto no es suficiente, entonces deberá pasar a un MOSFET de mayor voltaje.
Además, si solo usa un diodo flyback, sujetará los voltajes primario y secundario a casi cero como sospechaba. Es por eso que necesita algo con un voltaje de sujeción más alto. Puede ser útil leer acerca de los convertidores flyback ya que este es su circuito.
¿Ayudaría un varistor a proteger su circuito?
Solo una idea: usar dos 1N4007 o 1N4006 espalda con espalda (voltaje inverso de 1000 V o 800 V) como protección podría ser un compromiso (proteger su MOSFET) y dejar una acumulación de voltaje lo suficientemente alta en su inductancia primaria.
Tal vez podrías ver esta pregunta . Está cerca de su proyecto, y hay algunas buenas respuestas sobre la sujeción de voltaje.
¿Conseguiste que esto funcionara? || Años más tarde: agregue un zener de polaridad inversa en la fuente de la puerta FET, montado físicamente lo más cerca posible de FET. Vz ligeramente por encima del máximo Vgate_drive_max. | También se puede agregar un diodo Schottky inverso en la misma ubicación (sujeta semiciclos de timbre negativo). Agregue una resistencia de accionamiento de compuerta, tal vez alrededor de 10 ohmios.|| El zener de polarización inversa hace una gran diferencia cuando tiene un acoplamiento de capacitancia de Miller de una carga inductiva.

Respuestas (6)

¡Santa carpa! ¿Estás tratando de hacer 10 de nseg encendiendo una placa de prueba sin soldadura? ¿Y no tiene un diodo flyback en su transformador?

Si vas a hacer estas cosas, tienes que aprender a respetar la conmutación rápida y los parásitos inductivos. Vaya a un plano de tierra y haga que todas sus rutas de conmutación sean lo más cortas posible. Además, coloque una tapa de 100 uF (tantalio para elegir) en su MCP1402 para darle al diodo flyback algo para conducir además de los cables largos a la batería.

¿Ve esos golpes regulares en su forma de onda sin carga? Son oscilaciones de ~40 MHz y no son buena señal.

No puede tener un diodo flyback a través del transformador porque eso anula todo el propósito de lo que se trata un convertidor flyback.

Una combinación de la capacitancia de transferencia inversa del IRF840 (120pF), el dv/dt del voltaje de drenaje y el controlador bastante débil (MCP1402) es mi mejor suposición.

Para empezar, lea la hoja de datos del controlador; dice en la página 3 que la "protección de bloqueo resiste la corriente inversa" suele ser superior a 0,5 amperios; esa es una pista de por qué ese dispositivo podría estar fallando.

El siguiente es Q = CV o dq/dt = I = C dv/dt.

Estoy pensando que la corriente a través de 120pF con un gran cambio en dv/dt en el drenaje es más de lo que el conductor puede soportar. Justo antes de que la imagen del alcance se estropee, veo algo así como un cambio de 10 V en aproximadamente 20 ns, por lo tanto:

I = 120pF x 10V / 20ns - eso es 60mA pero ese es solo el voltaje que se ve en la puerta - podría ser diez o cien veces más grande en el drenaje y, por lo tanto, la corriente podría ser de 600mA a 6A abriéndose paso a través del condensador parásito inverso en el chip del controlador.

Esta es mi sospecha de todos modos. Usaría un controlador capaz de diez amperios o al menos encontraría uno que pueda hacer frente a una corriente inversa de diez amperios.

Además de usar una mejor unidad de puerta, me bajaría de la placa de prueba para que pueda bajar la inductancia del controlador -> conexión de puerta. Personalmente, construiría este tipo de cosas directamente sobre un tablero revestido de cobre.

Andy está en algo, creo, con la capacitancia de la compuerta de drenaje.

Pero también: mida lo que esto le está haciendo al suministro de 12V. Ese sería un camino alternativo para los picos a través del controlador de la puerta. Actualmente, muestra un solo capacitor de 0.1uF como desacoplamiento, y sospecho que eso no es suficiente. Es posible que necesite un amplio espectro de desacoplamiento desde 10nF hasta 100 uF o más, y si eso no es suficiente, considere alimentar el controlador de compuerta y los componentes electrónicos sensibles desde un filtro LC y su propio desacoplamiento local.

Simplemente coloque un capacitor MKP de 220..470nF paralelo al transformador para amortiguar el voltaje pico alto producido por la bobina de inducción. Ahora la corriente interrumpida irá al capacitor en lugar de destruir FET.

Esto se hace en todos los televisores CRT y monitores de etapa de salida horizontal.

Su controlador Gate se está destruyendo debido a picos de voltaje cuando el MOSFET se apaga.
Mire esto: Snubbers

En caso de que otros encuentren su pregunta.

Usar el retroceso inductivo para la generación de alto voltaje es una mala idea incluso en los automóviles: esas cosas son malas fuentes de ruido de RF. Hay una razón por la cual los autos modernos usan paquetes de bobinas individuales para cada bujía, y por qué a menudo se entierran en las cubiertas de cabeza de aluminio: es el bucle de corriente más pequeño posible, tiene un blindaje inherente y puede ser bastante silencioso en RF.

Si desea generar 200 kV, solo vale la pena contemplar las bobinas de encendido estándar y el retroceso inductivo y los bordes rápidos si todo, incluida la carga, está en una jaula de Faraday o un escudo de metal. De lo contrario, nunca pasará ninguna prueba de EMC, y su uso prolongado es ilegal.

Desea utilizar un transformador de bobinado personalizado diseñado para 50 kHz o más, aislado en aceite. Será silencioso mientras no produzcas chispas con él. Una vez que hace que se arquee aleatoriamente, vuelve a una fuente de interferencia de RF de banda ancha.