Estoy tratando de diseñar un convertidor flyback DC-DC.
El voltaje de entrada es de 110 V y el voltaje de salida es de 24 V. He usado el controlador PWM NCP1252A.
Devanados del transformador flyback:
Primaria -> 24 vueltas
Secundario -> 12 turnos
Aux -> 6 vueltas
La frecuencia de conmutación es de 470 kHz (para núcleo de ferrita muy pequeño)
Cuando traté de aplicar 110 V, aunque el MOSFET es robusto, no se crea la señal de puerta. No puedo entender por qué no funciona. Cuando quité el MOSFET, el controlador PWM creó una señal de puerta. ¿Por qué?
Me pregunto si el transformador está en saturación. ¿Qué sucedió cuando el transformador flyback está en saturación?
No puedo entender cómo calcular la resistencia Rcomp. Examiné la hoja de datos NCP1252 y calculé como 0R. (Porque estoy usando un ciclo de trabajo inferior al 50%. Según tengo entendido, no lo necesitamos si usamos un trabajo más bajo. ¡Pero no estoy seguro de esta información! Este asunto se explica en la sección de compensación de pendientes en la hoja de datos. Hoja de datos NCP1252
El esquema del circuito está debajo [agregado el 23.07.2020]
Si el núcleo se satura, el pin CS excederá 1 V y hará que el controlador se desconecte después de 15 ms o algo así, hasta que se apague y vuelva a encenderse.
Puede monitorear el voltaje en ese pin y ver si eso está ocurriendo. Además, mida la inductancia primaria y vea si es como se diseñó (y verifique dos veces su diseño), preferiblemente bajo polarización si su puente LCR lo permite.
Asegúrese de que el espacio de aire de su transformador se haya calculado y fabricado correctamente.
Andy alias
Rohat Kılıç
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Bunyamin
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