Para minimizar la ondulación SMPS y especialmente el ruido, estoy tratando de hacer una pequeña interfaz que es un regulador posterior en cascada después de un filtro LC. Me he encontrado con algunos documentos relacionados con este tema y la idea es establecer un buen rechazo de ruido mediante el uso de un regulador LDO de baja caída para frecuencias inferiores a 100 kHz y para frecuencias más altas mediante el uso de un filtro LC. En este video también da un muy buen ejemplo alrededor de las 2:56.
La topología se puede ver en el circuito que he dibujado en LTspice. Aquí está mi circuito en cuestión (el que está dentro del cuadro punteado es el filtro):
El circuito está configurado para una carga de 120 mA con una salida del regulador de 12 V a una entrada de 15 V.
Ahora, mi mayor problema en la simulación fue que, dado que no conozco la resistencia de salida de CC R3 de un SMPS, puede ser diferente para cualquier SMPS diferente. Entonces, para el peor de los casos, lo tomé como 0.02 Ohm. Digo el peor de los casos porque para el filtro LC esto no evita el problema de resonancia. Entonces, para evitar la resonancia LC, agregué una resistencia paralela R1 de 1 ohmio con el inductor L1. En la simulación, L1 y C2 forman una muy buena frecuencia alta. filtrar. Luego uso este LT1086 como LDO. Aquíes su hoja de datos y en las aplicaciones se menciona que también se recomienda para el filtrado de ruido de conmutación SMPS (dice "Reguladores posteriores para suministros de conmutación"). R2 y Rp establecen la salida en alrededor de 12 V para una entrada de 15 V. Rp puede ser un potenciómetro para ajustar el voltaje de salida. De acuerdo con la hoja de datos, si no me equivoco, se necesita que C1 sea un capacitor de tantalio y C3 es un capacitor de cerámica, ambos con baja ESR.
Ahora he realizado un análisis transitorio en LTspice para este filtro donde la entrada es de 15 V CC con ruido de pulso de 1 V (con flancos descendentes ascendentes de 10p) superpuestos. Entonces repetí el mismo procedimiento para diferentes frecuencias de pulso de ruido 50Hz, 100Hz, 1kHz, 100kHz, 1MegHz.
A continuación se muestran los resultados de la simulación de entrada y salida para estas frecuencias:
A 50 Hz:
A 100 Hz:
A 1kHz:
A 100kHz:
A 1 MegaHz:
Los resultados son amplitudes de pico a pico en la salida para ruido de entrada de pulso de 1V a diferentes frecuencias. Y aquí están los resultados de cada uno:
50 Hz ------> 1,6 mV
100 Hz -----> 3,8 mV
1kHz ------> 173uV
100kHz ----> 41uV
1Meghz -----> 1uV
Aquí está la disipación de potencia del regulador, que es de alrededor de 0,5 W:
Y finalmente aquí abajo está la corriente extraída del SMPS y el flujo a través de la etapa de entrada:
Mis preguntas son:
¿Cómo puedo reducir esta corriente de suministro? Aparentemente es 6A. Obviamente hay algo mal con esto a pesar de que el filtrado se ve bien. Nunca antes se hizo un filtro de este tipo para tal fin. Me encantaría escuchar cualquier otro problema fundamental para este circuito. SMSP no puede manejar más de 500 mA o tal vez 1 A, por lo que reducir C2 puede ser una opción, pero eso degrada el filtrado.
El enfoque es sólido, con un problema: ha creado una fuente de ruido muy "rígida" capaz de conducir y hundir cualquier corriente que sea necesaria para mantener su voltaje. Si piensa en cómo funcionan los circuitos SMPS, probablemente estará de acuerdo en que ellos mismos están cargando elementos internos y descargándolos en la carga en lugar de presentar un voltaje de baja impedancia de salida en dos niveles distintos. Si no desea simular la etapa de salida de su SMPS, le sugiero que pruebe una onda triangular para su fuente de ruido como un mejor análogo para la salida SMPS, sin R1 en su circuito pero con una resistencia en serie para su inductor. resistencia.
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