Estoy usando este circuito para detectar si se está consumiendo electricidad o no.
Hay dos fuentes de sensor (CT1 y CT2) donde se instalará una bobina CT. Cuando la electricidad pasa a través de ese cable, una bobina CT produce un voltaje correspondiente que se le da al comparador IC (LM393).
El LM393 compara la entrada y se envía una salida lógica a D1. De manera similar, si la electricidad pasa a través de AC1 y AC2, se genera un voltaje lógico correspondiente a través de Q5 y se alimenta a D4. Usando D1 y D4 se genera una salida de puerta OR y pasa a través del diodo Zener. El Zener se usa para obtener un voltaje más bajo para el circuito del transistor. Después de eso, la salida Zener se entrega a Q1 para obtener el estado del LED y a Q2 para obtener una salida lógica.
Guíelo donde sea que se requiera corrección en el circuito para que pueda funcionar durante mucho tiempo sin fallar.
Guíelo donde sea que se requiera corrección en el circuito para que pueda funcionar durante mucho tiempo sin fallar.
El comparador LM393 tiene su entrada '-' conectada a tierra a través de R9, y la entrada '+' estará en el potencial de tierra o más alto, por lo que (dependiendo del voltaje de compensación de entrada de la parte individual) puede causar que la salida permanezca permanentemente alta. Incluso si no permanece alto todo el tiempo, será muy sensible al ruido. Debe poner un voltaje de 'referencia' en la entrada '-' para establecer la corriente a la que cambia el comparador.
Sin conocer la sensibilidad de su transformador de corriente y la corriente de funcionamiento del motor, no puedo decirle qué voltaje de referencia se requiere. Puede ser mejor aplicarlo a través de un potenciómetro para que el umbral se pueda ajustar fácilmente. la salida del transformador de corriente está limitada a ~5,1 V, por lo que el voltaje de referencia solo necesita ser ajustable entre 0 y 5,1 V.
El siguiente problema es que no hay un límite explícito en el flujo de corriente a través de Q5, D4 y ZD2. Podrían pasar más de 200 mA cuando se enciende el optoacoplador, lo que sobrecalentaría Q5 y ZD1. Esto se puede solucionar agregando una resistencia en serie con D4. 1 kΩ debería ser suficiente.
La salida del optoacoplador no es continua, sino que cae en cada cruce por cero. El tiempo de desconexión es corto en comparación con el tiempo total del ciclo de la red, pero podría alterar un detector que espera ver una salida lógica sólida. Para 'rellenar' estas caídas cortas, puede agregar un condensador a través de R3. 1 μF debería ser suficiente para eliminar las pérdidas de hasta ~7 ms.
No puedo ver ningún otro error obvio, pero podría considerar agregar una resistencia en serie con la salida para limitar la corriente en caso de un cortocircuito.
Las matemáticas me mantienen ocupado
varonil
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