Hice un circuito de controlador usando el controlador IR2101 y un mosfet IRF3710 bastante grande. El circuito funciona hasta cierta corriente a través del mosfet, pero luego el controlador falla misteriosamente y eleva ambos mosfet generando un cortocircuito en la salida. Estoy usando 3x de estos circuitos para impulsar un motor BLDC con una resistencia de devanado de 0,5 ohmios. Puedo alcanzar corrientes de aproximadamente 3A a través del motor antes de que falle uno de los controladores.
IRF3710 tiene una capacitancia de entrada de ~3100pF y una carga de compuerta total de 130nC según las hojas de datos. En términos de voltaje utilizado para impulsar la carga, solo he subido a 30v hasta ahora. Independientemente de si uso 12 V o 30 V para impulsar la carga, el controlador parece fallar cuando la carga consume alrededor de 3 A. Cuando falla el circuito, se produce un cortocircuito en la fuente, pero nada se calienta (tengo un límite de corriente en la fuente de alimentación, por lo que la corriente del cortocircuito nunca supera los 5 A). Aún así, me parece preocupante que la falla del controlador provoque que ambos mosfets se enciendan y provoquen el cortocircuito. Si bien tendré protección contra sobrecorriente en el circuito final, todavía lo encuentro bastante malo y me gustaría asegurarme de que las posibilidades de este tipo de falla sean casi inexistentes.
Tengo algunas teorías sobre cuál puede ser el problema, pero no he podido precisar exactamente qué es porque creo que tiene algo que ver con una condición transitoria que ocurre muy rápidamente y no me da suficiente tiempo para verlo en el visor. . Los chips IR2101 fallaron repetidamente en 1 o 2 de las etapas durante mis pruebas recientes. El motor gira hasta cierto punto, luego, a medida que aumento la velocidad del motor (la corriente también aumenta), uno o más de los controladores fallan. Sin embargo, ninguno de los mosfet ha fallado hasta ahora.
Mi circuito actual que falla no tiene los diodos sobre la resistencia para retrasar aún más el encendido. Sin embargo, estoy usando la generación interna de tiempo muerto en el lado del microcontrolador. También he estado usando condensadores de 0.1uF sin ninguna diferencia en la forma de onda de conmutación. Mi tarifa pwm es de 30Khz. Además, en mi circuito de prueba, las resistencias divisoras de voltaje de detección más a la derecha no están montadas.
Soy consciente de que el controlador 2101 quizás no sea el chip óptimo para controlar estos mosfets grandes porque solo puede proporcionar 130 mA de corriente de control de compuerta. La hoja de datos también especifica una corriente negativa de 270 mA, pero no entiendo muy bien qué significa eso. ¿Es la corriente generada cuando se descarga la compuerta?
Preguntas
Editar: el problema de la falla del chip del controlador ocurre cuando el motor se acelera y la corriente a través del motor es de alrededor de 3A. Actualmente no he realizado ninguna otra prueba además de hacer girar el motor (se utilizan tres circuitos idénticos para impulsar una fase cada uno). Por lo general, el controlador en una de las fases falla. Al principio sucedió dos veces cuando el controlador se alejaba del conector de 48v. Sin embargo, la última falla ocurrió en dos controladores a la vez: el más cercano al conector de 48v y el más alejado. El del medio continuó cambiando normalmente: los rotos se bloquearon con ambos mosfet encendidos, lo que provocó un cortocircuito en el riel de alimentación. Reemplazar los chips del controlador soluciona el problema, solo hasta la próxima falla.
editar:
diseño actual (trabajo en progreso). He agregado una sola tapa de 47uF 63v en el medio en la parte superior.
Resumen de soluciones de trabajo
Hasta ahora, agregar tapas de derivación en el riel de 48v parece ser la solución (agregué un electrolítico de 47uF 50V y 2 cerámicos de 0.1uF). Creo que es pronto para decir si esto realmente hizo que el problema desapareciera por completo, pero después de más pruebas hoy, no se quemaron los chips de los controladores. Pude hacer girar el motor a velocidades a las que consume 5A y hacer giros instantáneos desde cero hasta aceleración máxima, así como paradas instantáneas sin quemar nada hasta ahora.
La nota de aplicación AN-978 también fue muy útil: http://www.infineon.com/dgdl/an-978.pdf
De acuerdo, al ver su diseño, la razón por la que falla es la falta de desacoplamiento en el riel +48. Esto se puede manifestar de dos formas:
Solución: desacoplar el carril +48.
Solución: si usa el motor como freno, necesitará algo para absorber esta energía, como un comparador que enciende un FET y descarga la energía extra en una resistencia si los +48V exceden, digamos, los +50V.
Cómo desacoplar:
La resistencia de la compuerta está muy por encima de los 100 ohmios, se supone que las resistencias paralelas R17 y R18 no deben estar allí, ya que solo estropean el rendimiento del puente. No estoy seguro si los diodos D8 y D9 sin una resistencia en serie están bien.
Debe leer la hoja de datos y alguna nota de aplicación, y no poner elementos "por cierto" con los esquemas que obtuvo en sus sueños.
Por qué ha fallado: debido a que las resistencias de la puerta son demasiado grandes, el tiempo de subida de conmutación es muy grande, por lo tanto, los MOSFET son conductores cruzados al mismo tiempo que hacen un cortocircuito.
EDITAR:
Puedes probar (solo mi opinión, sin cálculos):
Eliminar R17 y R18
Retire los diodos D8 y D9
Reemplace las resistencias R15 y R16 con resistencias de 10 ohmios.
Veo algunas cosas...
Creo que el valor de su puerta R es en realidad demasiado bajo. Debe drenar o llenar las capacitancias de la puerta lo más rápido que pueda. Sin embargo, una de esas capacitancias puede llegar al valor de 48 V cuando el puente cambia. Como tal, la resistencia debe estar más cerca de
Los menús desplegables adicionales no son necesarios.
Los diodos adicionales a través de las resistencias de la puerta solo aumentan el problema de la capacitancia, además de agregar un retraso de conmutación y una ruta desde los voltajes transitorios de conmutación para volver al dispositivo.
El diodo que muestra solo está clasificado para 40V. Tiene que ser por lo MENOS 60V, especialmente D3 y D8.
SÍ necesita agregar algo de tiempo muerto a las señales con las que maneja este circuito. Dices que ya lo estás haciendo, así que está bien. Es de esperar que haya medido los tiempos de encendido y apagado y esté usando al menos el doble de ese valor.
ADEMÁS
No ha mostrado cómo está lidiando con las corrientes de retorno en el esquema anterior, ni ha mostrado cómo están conectados los motores o su sistema de puesta a tierra. Todo esto puede crear problemas.
bobflux
Bogumil
Martín
Bogumil
Autista
Martín
Martín
Martín
bobflux
usuario_1818839
Martín
Martín
Martín
davidcary
Martín
Martín
Martín
davidcary
analogsystemsrf
Martín
Bogumil
Martín