Los motores de inducción normalmente funcionan a velocidad síncrona, ya que la mayoría de los tipos de motores (CS/CSCR/fase dividida permanente) tienen pares de torsión altos y bajos. Un motor PSC, por otro lado, no tiene mucho par de torsión a bajas revoluciones.
Las aplicaciones FAN no requieren mucho par de arranque, lo que significa que puede operar con un desvío significativo de la velocidad síncrona (reducción de velocidad) al reducir el toque creado por las bobinas sin temor a que se detenga el motor.
(La velocidad síncrona del motor seguirá siendo la MISMA en CUALQUIER voltaje suministrado, pero la velocidad operativa resultante puede ser significativamente diferente cuando se usan configuraciones de par de bobina de menor potencia. Con una potencia de bobina baja, el motor se establecerá en un punto operativo de mayor deslizamiento en el rendimiento). curva.) El par de bobina se puede controlar variando el voltaje suministrado a las bobinas.
Aquí hay un par de motor frente a la carga del ventilador a diferentes voltajes operativos.
Después de mucha investigación, los motores PSC de 3 velocidades comunes (menos de 1 HP) tienen un control de velocidad implementado mediante el uso de devanados adicionales en 2 de los 4 polos del DEVANADO PRINCIPAL.
Aquí está el esquema del motor:
Cableado del motor (Rojo = Devanado principal, Negro = Devanado auxiliar, Azul = Devanados de control de velocidad adicional)
Tengo algunas preguntas
1) Parece que la reducción de tensión presente, alimentando los devanados principal+auxiliar, se debe únicamente a la resistencia presente de las dos bobinas adicionales (azul). ¿Hay algo significativo acerca de la inductancia presente de estos devanados? (¿Tendría un divisor de voltaje de resistencia el mismo rendimiento y pérdida de eficiencia?
2) Si pasa por alto los devanados adicionales, ¿puede conectar un transformador O un atenuador (triac) a la entrada de línea ALTA y lograr el mismo control de velocidad pero con mayor eficiencia?
3) ¿Cuánto deslizamiento se puede lograr? Si se agrega un transformador o un atenuador a la entrada de línea, ¿se pueden lograr velocidades más bajas que las incorporadas en el motor a través del cable de baja velocidad?
4) ¿Qué sucede con la eficiencia del motor con alto deslizamiento?
He buscado durante horas en Google, pero todavía no pude encontrar las respuestas.
Debe comprender que un motor de inducción es solo un transformador con un secundario extraño en cortocircuito y giratorio.
No creo que hayas descrito correctamente la conexión. No creo que los polos estén conectados de manera diferente. El efecto de las conexiones bajas y medias es prácticamente el mismo que reducir el voltaje externamente con un control tipo dimmer o resistencia en serie. Sin embargo, el método de resistencia en serie tendría pérdidas adicionales en las resistencias y el control de atenuación también tendría pérdidas adicionales.
La velocidad más baja que se puede alcanzar está determinada por las características del motor y la carga. El motor debe adaptarse estrechamente a la carga. Es probable que los intentos de reducir la velocidad por debajo de la velocidad baja establecida en fábrica no sean muy efectivos.
La eficiencia del motor con menor deslizamiento es menor, pero este tipo de control de velocidad solo se usa para ventiladores y bombas centrífugas que naturalmente usan mucha menos energía a velocidades más bajas. La potencia de conducción del ventilador es proporcional a la velocidad al cubo. Conducir un ventilador a la mitad de la velocidad requiere una octava parte de la potencia requerida a la máxima velocidad. El resultado es que la reducción de la eficiencia del motor no da como resultado una mayor potencia total utilizada.
En mi opinión, el condensador está allí para generar un cambio de fase de 90 ° (mientras que también reduciría el voltaje, que se compensa con un diseño diferente del devanado auxiliar).
¿No debería ser posible desconectar el capacitor y hacer que el cambio de fase y la reducción de voltaje se realicen mediante un VFC trifásico modificado, usando solo dos de las salidas?
El VFC podría mantener el cambio de fase mientras ajusta la frecuencia para reducir la velocidad. Los voltajes de salida tendrían que reducirse con la reducción de la velocidad debido a la menor resistencia de inducción de los devanados. Las pérdidas magnéticas deberían reducirse con una frecuencia más baja y una potencia generada más baja, por lo que las pérdidas óhmicas deberían dominar la generación de calor.
Como las pérdidas óhmicas son proporcionales a la corriente del devanado, la tensión de salida del VFC modificado podría ajustarse para mantener la corriente efectiva al nivel que tiene con el uso de frecuencia y tensión estándar. De esa manera, el motor no debería sobrecalentarse y aún así tener un par bastante alto. Seguiría siendo un par mucho más bajo que a la velocidad nominal, pero no demasiado inferior al óptimo a la velocidad deseada (ya que las pérdidas magnéticas podrían reducirse, podrían permitirse pérdidas óhmicas más altas). Además, si el motor funciona a una velocidad más baja, el enfriamiento también puede ser un poco menos efectivo.
whiskysip69
Janka
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usuario1084113
Janka
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