Estoy trabajando en un controlador de puerta mosfet de medio puente usando mosfets IR2184 e IRF540N. Puede encontrar diagramas de circuitos y capturas de alcance en imágenes.
He observado que hay un pequeño pico (salida similar a un tanque LC) en la puerta de salida del controlador de puerta del lado bajo cada vez que cambia la salida del controlador de puerta del lado alto.
No puedo subir 3 imágenes debido a una reputación más pequeña, pero puedes encontrar las 3 imágenes aquí
La figura 1 muestra el diagrama de circuito del controlador de medio puente y todos los valores se calculan a partir de la nota de aplicación AN-978 de Infineon. Todos los motivos, es decir, microcontrolador, controlador de puerta, medio puente, son comunes.
La figura 2 muestra la captura de alcance del controlador de medio puente. Observo un aumento en la puerta de la salida del controlador del lado bajo. Este aumento a su vez se refleja en la salida PWM del microcontrolador.
He observado la salida PWM del microcontrolador sin conectarlo al controlador y esa salida PWM está limpia. De otras publicaciones como aquí, entiendo la longitud del cable de alimentación y todo lo que forma un circuito tipo LC que causa esto.
Luego implementé en la placa de prueba y cuidé al máximo que todos los componentes tuvieran la mínima distancia posible entre ellos. Después de que la amplitud de la oleada se reduzca a lo que ves en la captura de alcance.
Luego conecté el circuito amortiguador RC a través de las terminales DS de los mosfets y RC de ambos circuitos a 100 kHz, ya que la frecuencia máxima de la señal en el sistema es de 32 kHz de frecuencia PWM. La captura de alcance de esto también ha reducido aún más la amplitud de la oleada. Pero, ¿cómo deshacerse de él por completo?
La Figura 3 muestra la captura del alcance después de agregar el amortiguador RC al sistema.
D1 (1N4001) es inadecuado. Este diodo es para rectificar 50 Hz, no 32kHz. Seleccione un rectificador rápido apropiado (chotty o estándar, realmente no importa, pero apunte a un tiempo de recuperación rápido).
El desacoplamiento es insuficiente. Tanto +36V como +12V necesitan un desacoplamiento adecuado.
El riel de alimentación (+36 V) necesita condensadores de baja ESR más MLCC para el desacoplamiento de HF. El riel del controlador (+12 V) necesita MLCC lo más cerca posible del chip. Agregue una tapa de aluminio si es necesario para la estabilidad del regulador.
Además, la falla también aparece en la entrada PWM, lo que significa que es un artefacto de medición, probablemente un problema de conexión a tierra, ya sea debido a la inducción en el cable de pinza de cocodrilo del alcance largo o rutas de tierra compartidas en la placa de prueba.
Ahora, esto está en la placa de prueba, por lo que puede esperar un comportamiento transitorio deficiente. Haga un diseño adecuado (podemos ayudarlo) y debería estar bien.
winny
Marko Bursic
Vinay Joshi